上??颇偷献灾餮邪l(fā)生產(chǎn)的一款新型電動執(zhí)行器助力企業(yè)實現(xiàn)智能化
電動執(zhí)行器:實現(xiàn)智能控制的新一代動力裝置
電動放料閥:化工行業(yè)的新星,,提升生產(chǎn)效率與安全性的利器
創(chuàng)新電動執(zhí)行器助力工業(yè)自動化,,實現(xiàn)高效生產(chǎn)
簡單介紹電動球閥的作用與功效
電動執(zhí)行器如何選型及控制方式
電動執(zhí)行器選型指南:如何為您的應(yīng)用選擇合適的執(zhí)行器
電動執(zhí)行器主要由哪些部分組成
電動執(zhí)行器這些知識,你不能不知道,。
電動焊接閘閥的維護保養(yǎng):確保高效運轉(zhuǎn)與長期壽命的關(guān)鍵
伺服電機高速旋轉(zhuǎn)時出現(xiàn)電機偏差計數(shù)器溢出錯誤,如何處理?
(1)故障原因:高速旋轉(zhuǎn)時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;
處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,,電纜是否有破損,。
(2)故障原因:輸入較長指令脈沖時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;
處理方法:a.增益設(shè)置太大,重新手動調(diào)整增益或使用自動調(diào)整增益功能;
b.延長加減速時間;
c.負(fù)載過重,,需要重新選定更大容量的電機或減輕負(fù)載,,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負(fù)荷能力,。
(3)故障原因:運行過程中發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤。
處理方法:a.增大偏差計數(shù)器溢出水平設(shè)定值;
b.減慢旋轉(zhuǎn)速度;
c.延長加減速時間;
d.負(fù)載過重,,需要重新選定更大容量的電機或減輕負(fù)載,,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負(fù)載能力。 上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,,如有參數(shù)不懂,,保持電話溝通!上海倫茨Lenze驅(qū)動器圖片
三菱FR主軸驅(qū)動器高速時出現(xiàn)斷路器跳閘的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套MAZATROL CAM-2系統(tǒng),、三菱FR主軸驅(qū)動器的立式加工中心,,由于操作者失誤,在主軸旋轉(zhuǎn)過程中發(fā)生碰撞,,導(dǎo)致在運行加工程序時,,只要主軸在150r/min以上直接啟動,主軸驅(qū)動器FR-SE內(nèi)的斷路器CB1就跳閘,,驅(qū)動器控制板上的報警指示燈AL8(LED13),、AL4(LED14)亮。
分析與處理過程:根據(jù)報警顯示,,從FR主軸驅(qū)動器說明書可知,,它是主軸驅(qū)動器主回路過電流報警,引起報警的*常見原因是逆變大功率晶體管組件損壞,。但實際測量全部逆變大功率晶體管組件,,發(fā)現(xiàn)元器件正常,且主回路不存在短路現(xiàn)象,。由此可以初步判定故障原因是在電流檢測回路本身,。
注意檢查電流檢測回路元器件,*終發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器中的電流互感器RO-2不良,,更換后故障排除,。
濟寧飛管PKE驅(qū)動器供應(yīng)商上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,如需產(chǎn)品規(guī)格,,敬請聯(lián)系,!系統(tǒng)會出現(xiàn)"變頻器報警"的提示該怎么解決
報警 E.OH1、EOH2
可用手放在驅(qū)動器上端測試風(fēng)扇是否正常工作(風(fēng)扇可智能調(diào)速,,不是任何時間都處于工作狀態(tài)),,現(xiàn)場溫度是否過高。如果風(fēng)扇不轉(zhuǎn)需要聯(lián)系廠家維修,,如果現(xiàn)場溫度過高,,請改善工作環(huán)境。
如果風(fēng)扇工作正常,,還要用手測試散熱片上是否溫度過高,,看機床是否處于過載狀態(tài)中,,過載運行超過半小時以上就會出現(xiàn)報警,需要降低機床負(fù)載,。
報警 E.dL1
遇到這個報警,,要檢查主軸編碼器是否正常。
先手動轉(zhuǎn)動主軸,,觀察系統(tǒng)是否反饋轉(zhuǎn)數(shù),。
.先按"手動"鍵,然后按"順(逆)時針轉(zhuǎn)"鍵,,觀察反饋轉(zhuǎn)數(shù)是否有很大偏差,。
以上兩步可確定主軸編碼器是否故障,然后告知廠家檢測結(jié)果,,有利于鑒別故障點,,可提高服務(wù)效率。
伺服驅(qū)動器廣泛應(yīng)用于注塑機領(lǐng)域,、紡織機械,、包裝機械、數(shù)控機床領(lǐng)域等,。
1,、伺服控制器通過自動化接口可很方便地進行操作模塊和現(xiàn)場總線模塊的轉(zhuǎn)換,同時使用不同的現(xiàn)場總線模塊實現(xiàn)不同的控制模式(RS232,、RS485,、光纖、InterBus,、ProfiBus),而通用變頻器的控制方式比較單一,。
2,、伺服控制器直接連接旋轉(zhuǎn)變壓器或編碼器,構(gòu)成速度,、位移控制閉環(huán),。而通用變頻器只能組成開環(huán)控制系統(tǒng)。
3伺服控制器的各項控制指標(biāo)(如穩(wěn)態(tài)精度和動態(tài)性能等)優(yōu)于通用變頻器,。
上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,,如有需要,敬請聯(lián)系,!驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套某系統(tǒng)的臥式加工中心,,在加工時主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示過電流報警,。
分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,,發(fā)現(xiàn)再生制動回路故障,、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換熔斷器后機床恢復(fù)正常,。但機床正常運行數(shù)天后,,再次出現(xiàn)同樣故障。
由于故障重復(fù)出現(xiàn),,證明該機床主軸系統(tǒng)存在問題,,根據(jù)報警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:
① 主軸驅(qū)動器控制板不良,。
② 連續(xù)過載,。
③ 繞組存在局部短路。
在以上幾點中,,根據(jù)現(xiàn)場實際加工情況,,過載的原因可以排除??紤]到換上元器件后,,驅(qū)動器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板不良的可能性已較小,。因此,,故障原因可能性*大的是繞組存在局部短路。
維修時仔細(xì)測量繞組的各項電阻,,發(fā)現(xiàn)U相對地絕緣電阻較小,,證明該相存在局部對地短路。
拆開檢查發(fā)現(xiàn),,內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化,;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復(fù)正常,。
再次更換元器件后,,機床恢復(fù)正常,故障不再出現(xiàn),。
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采用執(zhí)行電機拖動固有負(fù)載的測試平臺
這種測試系統(tǒng)由三部分組成,,分別是被測伺服驅(qū)動器—電動機系統(tǒng)、系統(tǒng)固有負(fù)載及上位機。上位機將速度指令信號發(fā)送給伺服驅(qū)動器,,伺服系統(tǒng)按照指令開始運行,。在運行過程中,上位機和數(shù)據(jù)采集電路采集伺服系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù),,并對數(shù)據(jù)進行保存,、分析與顯示。
對于這種測試系統(tǒng),,負(fù)載采用被測系統(tǒng)的固有負(fù)載,,因此測試過程貼近于伺服驅(qū)動器的實際工作情況,測試結(jié)果比較準(zhǔn)確,。但由于有的被測系統(tǒng)的固有負(fù)載不方便從裝備上移走,,因此測試過程只能在裝備上進行,不是很方便,。 上海倫茨Lenze驅(qū)動器圖片