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創(chuàng)新電動(dòng)執(zhí)行器助力工業(yè)自動(dòng)化,,實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)
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伺服進(jìn)給系統(tǒng)的要求1、調(diào)速范圍寬伺服驅(qū)動(dòng)器2,、定位精度高3,、有足夠的傳動(dòng)剛性和高的速度穩(wěn)定性4、快速響應(yīng),,無(wú)超調(diào)為了保證生產(chǎn)率和加工質(zhì)量,,除了要求有較高的定位精度外,,還要求有良好的快速響應(yīng)特性,即要求**指令信號(hào)的響應(yīng)要快,,因?yàn)閿?shù)控系統(tǒng)在啟動(dòng),、制動(dòng)時(shí),要求加,、減加速度足夠大,,縮短進(jìn)給系統(tǒng)的過(guò)渡過(guò)程時(shí)間,減小輪廓過(guò)渡誤差,。5,、低速大轉(zhuǎn)矩,過(guò)載能力強(qiáng)一般來(lái)說(shuō),,伺服驅(qū)動(dòng)器具有數(shù)分鐘甚至半小時(shí)內(nèi)1.5倍以上的過(guò)載能力,在短時(shí)間內(nèi)可以過(guò)載4~6倍而不損壞,。6,、可靠性高要求數(shù)控機(jī)床的進(jìn)給驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可靠性高、工作穩(wěn)定性好,,具有較強(qiáng)的溫度,、濕度、振動(dòng)等環(huán)境適應(yīng)能力和很強(qiáng)的抗干擾的能力,。對(duì)電機(jī)的要求1,、從比較低速到比較高速電機(jī)都能平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)矩波動(dòng)要小,,尤其在低速如0.1r/min或更低速時(shí),,仍有平穩(wěn)的速度而無(wú)爬行現(xiàn)象。2,、電機(jī)應(yīng)具有大的較長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)載能力,,以滿(mǎn)足低速大轉(zhuǎn)矩的要求。一般直流伺服電機(jī)要求在數(shù)分鐘內(nèi)過(guò)載4~6倍而不損壞,。3,、為了滿(mǎn)足快速響應(yīng)的要求,電機(jī)應(yīng)有較小的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和大的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,,并具有盡可能小的時(shí)間常數(shù)和啟動(dòng)電壓,。4、電機(jī)應(yīng)能承受頻繁啟,、制動(dòng)和反轉(zhuǎn),。上海持承自動(dòng)化設(shè)備有限公司主營(yíng)驅(qū)動(dòng)器,如有任何需求,,撥打工作手機(jī),!浙江MITSUHASH驅(qū)動(dòng)器單價(jià)多少
三菱FR主軸驅(qū)動(dòng)器低速時(shí)出現(xiàn)尖叫的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)使用三菱公司FR-SF-11K主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)備,,在低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)尖叫,但高速時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,。
分析與處理過(guò)程:為了進(jìn)一步分析原因,,維修時(shí)將主軸驅(qū)動(dòng)器的00號(hào)參數(shù)設(shè)定為1,讓主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)環(huán)運(yùn)行,,轉(zhuǎn)動(dòng)主軸后,,無(wú)上述現(xiàn)象,考慮到高速運(yùn)行正常,,可以認(rèn)為主軸驅(qū)動(dòng)器和主軸均無(wú)問(wèn)題,,故障屬于調(diào)整不當(dāng)。調(diào)整步驟如下:
1)用直流電壓表(毫伏檔)測(cè)量SF-CA板CH40與CH9測(cè)量端的電壓,,電壓表顯示91mv,。
2)調(diào)整VR2使HC40與CH9間的電壓小于5mv(為0V)。
3)測(cè)量CH41與CH9間的電壓,,此時(shí)實(shí)際電壓表顯示65mv,。
4)調(diào)整VR3,使CH41與CH9間的電壓值小于5mv,。
在進(jìn)行以上調(diào)整后,,再次開(kāi)機(jī),故障消失,,主軸系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行,。
嘉興科普里COPLEY驅(qū)動(dòng)器方案上海持承自動(dòng)化設(shè)備有限公司主營(yíng)驅(qū)動(dòng)器,如有進(jìn)一步需要,,我們線上回復(fù),!
伺服驅(qū)動(dòng)器檢測(cè)三大妙招
1、示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,,無(wú)法讀出。
故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒(méi)有與交流電源相隔離(變壓器),。
處理方法:可以用直流電壓表檢測(cè)觀察,。
2、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。
處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位,。故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置,。
處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置,。故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設(shè)定,。3,、電機(jī)失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置,。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)
b.如使用測(cè)速機(jī),將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對(duì)調(diào)接入,。
c.如使用編碼器,,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入。
d.如在HALL速度模式下,,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時(shí),,編碼器電源失電,。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流,。如使用外部電源,,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。
SIEMENS 611A主軸定位出現(xiàn)超調(diào)的故障維修
故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的龍門(mén)加工中心,,配套611A主軸驅(qū)動(dòng)器,,在執(zhí)行主軸定位指令時(shí),,發(fā)現(xiàn)主軸存在明顯的位置超調(diào),,定位位置正確,系統(tǒng)無(wú)故障,。
分析與故障處理:由于系統(tǒng)無(wú)報(bào)警,,主軸定位動(dòng)作正確,可以確認(rèn)故障是由于主軸驅(qū)動(dòng)器或系統(tǒng)調(diào)整不良引起的,。
解決超調(diào)的方法有很多種,,如:減小加減速時(shí)間、提高速度環(huán)比例增益,、降低速度環(huán)積分時(shí)間等等,。檢查本機(jī)床主軸驅(qū)動(dòng)器參數(shù),發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器的加減速時(shí)間設(shè)定為2s,,此值明顯過(guò)大,;更改參數(shù),設(shè)定加減速時(shí)間為0.5s后,,位置超調(diào)消除,。
上海持承自動(dòng)化設(shè)備有限公司主營(yíng)驅(qū)動(dòng)器,如有合作需求,,請(qǐng)加QQ好友,!一,、LED燈始終保持紅色
故障原因:存在故障。
處理方法:原因: 過(guò)壓,、欠壓,、短路、過(guò)熱,、驅(qū)動(dòng)器禁止,、HALL無(wú)效。
二,、電機(jī)失速
(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。
處理方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置,。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)
b.如使用測(cè)速機(jī),,將驅(qū)動(dòng)器上的TACH +和TACH -對(duì)調(diào)接入。
c.如使用編碼器,,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入,。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好,。
(2) 故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電,。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的,。
三、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快
(1)故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。
處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位,。
(2)故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置,。
處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置,。
(3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設(shè)定,。 上海持承自動(dòng)化設(shè)備有限公司主營(yíng)驅(qū)動(dòng)器,,如有相關(guān)問(wèn)題,及時(shí)發(fā)郵件我們,!洛陽(yáng)倫茨Lenze驅(qū)動(dòng)器供應(yīng)商
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三菱FR主軸驅(qū)動(dòng)器主軸噪聲大的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主軸控制器的數(shù)控機(jī)床,,出現(xiàn)主軸噪聲較大,,且在主軸空載情況下,負(fù)載表指示超過(guò)40%,。
分析與處理過(guò)程:考慮到主軸負(fù)載在空載時(shí)已經(jīng)達(dá)到40%以上,,初步認(rèn)為機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)存在故障。維修的*步是脫開(kāi)主軸的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,。
經(jīng)試驗(yàn),,發(fā)現(xiàn)主軸負(fù)載表指示已恢復(fù)正常,但主軸仍有噪聲,,由此判定該主軸系統(tǒng)的機(jī)械,、電氣兩方面都存在故障。
在機(jī)械方面,,檢查了主軸機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),,發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)動(dòng)明顯過(guò)緊,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)主軸軸承已經(jīng)損壞,,更換后,,主軸機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)恢復(fù)正常。
在電氣方面,,首先檢查了主軸驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)定,,包括驅(qū)動(dòng)放大器的型號(hào),的型號(hào)以及伺服環(huán)增益等參數(shù),,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)床參數(shù)設(shè)定無(wú)誤,,由此判定故障原因是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)硬件存在故障。
為了進(jìn)一步分析原因,,維修時(shí)將主軸驅(qū)動(dòng)器的00號(hào)參數(shù)設(shè)定為1,,讓主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)環(huán)運(yùn)行,,轉(zhuǎn)動(dòng)主軸后,,發(fā)現(xiàn)噪聲消失,運(yùn)行平穩(wěn),,由此可以判定故障原因是在速度檢測(cè)器件PLG上,。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)PLG的安裝位置不正確,重新調(diào)整PLG安裝位置后,,在進(jìn)行閉環(huán)運(yùn)行,,噪聲消失。
重新安裝與機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),,機(jī)床恢復(fù)正常工作,。
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