采用多室共用數(shù)控風(fēng)閥技術(shù),。性能表采用錐形滑閥,,工作可靠,故障率降低70%,,能耗小,,可滿足不同媒質(zhì)的分選需要,提高處理能力20%以上,。結(jié)構(gòu)更加合理,,便于運輸和安裝,設(shè)備載荷減小30%,。功率降低70%以上,。1850~1864年逐步將圓形活塞改為矩形活塞,跳汰機的機底也由過去的平底發(fā)展成為半圓形和角錐形,。1875年出現(xiàn)縱向排料的兩段人工床層跳汰機,,洗選<10mm級末煤。這種跳汰機不設(shè)排料閘門,,全靠人工床層透篩排料。1878年開始采用差傳動機構(gòu)的活塞跳汰機,,突破傳統(tǒng)的洗水脈動正弦周期,,出現(xiàn)非對稱周期?;钊瓩C的跳汰周期調(diào)整困難,,對原煤性質(zhì)變化適應(yīng)能力差。另外運動部件磨損較嚴(yán)重,,往往導(dǎo)致洗選效果下降,,發(fā)展受到限制。但由于這種跳汰機結(jié)構(gòu)簡單,,易于掌握,,因此仍有采用。對跳汰機結(jié)構(gòu)來說,,具有意義的是1891~1892年出現(xiàn)的鮑姆跳汰機即無活塞跳汰機,。它將跳汰機洗水脈動方式有機械產(chǎn)生的脈沖改為壓縮空氣產(chǎn)生的脈沖,這樣不僅有利于擴大跳汰機分選面積,,而且洗水脈動參數(shù)也易于調(diào)整,,給跳汰機的操作提供了方便,同時對于提高跳汰機的處理能力和改善分層效果創(chuàng)造了有利條件,。跳汰機在煤炭洗選行業(yè)中發(fā)揮著重要作用,,能顯著提高煤炭的純凈度。陜西跳汰機24
其次,隔膜跳汰機是用隔膜取代活塞的作用,。它的機器外形以矩形,、梯形為多,近年來又出現(xiàn)了圓形,。按隔膜的安裝位置不同,,又可分為上動型(又稱旁動型)、下動型和側(cè)動型隔膜跳汰機,。隔膜跳汰機主要用于金屬礦選礦廠,,其優(yōu)點在于可以通過調(diào)整隔膜的運動方式和速度,控制水流的速度和方向,,從而實現(xiàn)對不同密度和粒度的礦物顆粒進行高效分離,。再次,空氣脈動跳汰機(亦稱無活塞跳汰機)中的水流垂直交變運動是借助壓縮空氣進行的,。按跳汰機空氣室的位置不同,,分為篩側(cè)空氣室(側(cè)鼓式)和篩下空氣室跳汰機??諝饷}動跳汰機利用空氣壓力驅(qū)動水流運動,,具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,、維護成本低等優(yōu)點,。此外,由于其無需機械傳動部件,,因此運行穩(wěn)定,,噪音和振動較小。內(nèi)蒙古洗煤廠跳汰機跳汰機是礦業(yè)中常用的一種重力選礦設(shè)備,,能有效分離不同密度的礦物,。
一開始的空氣脈動跳汰機與現(xiàn)代跳汰機相比,區(qū)別較大的地方是煤流方向為橫向,。1901年出現(xiàn)了分選不分級煤的跳汰機,,這種結(jié)構(gòu)形式已具備現(xiàn)代化跳汰機的基本特點。洗選<80mm物料時,,洗選下限可達(dá)到30mm,,有時可降到1~。隨著選煤廠廠型日益擴大,,出現(xiàn)了雙篩側(cè)空氣室跳汰機,。多數(shù)是將兩個單體跳汰機的風(fēng)閥側(cè)的側(cè)壁合而為一,成為兩個跳汰機并列的中間隔板,。兩側(cè)跳汰床層各用自己的風(fēng)閥,,或共用一套風(fēng)閥同時向兩側(cè)跳汰室供風(fēng),。對跳汰機選煤工業(yè)具有重大意義的技術(shù)突破是1958年出現(xiàn)的日本高桑跳汰機。我國稱篩下空氣室跳汰機,。這種跳汰機將空氣改在跳汰室全寬度上液流運動規(guī)律一樣,,振幅均勻,不存在流線長度和空氣室結(jié)構(gòu)形式的影響,。實踐證明,,這種跳汰機寬度為6~8mm,洗水仍能保持均勻的振幅。此外,,篩下空氣室比篩側(cè)空氣室內(nèi)跳汰機寬度為600~1000mm,因此可以增大下降水流的吸啜力,,提高單位面積處理能力。跳汰機結(jié)構(gòu)發(fā)展的另一個重要方面是分選介質(zhì)脈動方式的改進,,既風(fēng)閥的改進,。
隨著煤炭開采機械化程度的提高,混入原煤中的矸石量,、煤量增加,。采用噴水滅塵技術(shù)后,原煤水分增加,,需要在工藝流程和選煤設(shè)備等方面采取新的技術(shù)措施,。近年來,德國研制成選矸石用的動篩跳汰機,。它既可增大選煤廠處理能力,,又能提高全廠的數(shù)量效率和簡化煤泥水系統(tǒng)。1989年我國也研制成功了動篩式跳汰機,,并在生產(chǎn)上應(yīng)用。在洗選粉煤方面,,德國研制出多種洗選煤泥的復(fù)振跳汰機,,這種跳汰機是在正常跳汰周期的進氣期迭加幾小時周期,這樣可以將跳汰機的洗選下限降到0.2mm左右,。分選不完善度I值約為0.18,。另一種迭加周期GHH型煤泥跳汰機,該機的迭加周期特點是低頻為20r/min,,在進氣階段可加幾個小脈沖,,使床層松散時間由0.4s延長到2s多。小脈沖斷續(xù)補充能量的結(jié)果,,使得高密度物料下降時,,低密度物料仍繼續(xù)懸浮,改善了分層條件提高洗選效果,。跳汰機設(shè)計精巧,,操作簡便,是礦石分選流程中的關(guān)鍵設(shè)備之一。
在通氣使用前必須先試通電,,當(dāng)通電時,,可以清晰地聽到動鐵芯的吸合聲,即可以使用,。否則,,如線路通暢而無吸合聲,則可能是動鐵芯被卡死,,這樣容易燒毀線圈,。氣體進入活塞左腔時,使活塞(6)向右移動,,這時右腔排氣,,反之,則逆向運動,。當(dāng)活塞運動接近內(nèi)行程末端時,,緩沖桿(6)首先到達(dá)端蓋,緩沖腔封閉主氣路,,氣缸中剩余氣體通過針閥瀉出于是這剩余氣體因受壓縮而增壓,,此壓力對對活塞形成反作用力,使運動度驟然減慢,,產(chǎn)生緩沖作用,。緩沖作用的大小可用針閥(13)調(diào)節(jié),針閥向進旋時,,增加緩沖量,,反之,減少緩沖量,。單向閥(12)在進氣時開啟,,排氣時關(guān)閉,以增大流通和受壓面積,,以利于活塞迅速啟動,。緩沖作用的目的是防止氣缸在運動末端產(chǎn)生機械碰撞。緩沖量越大,,活塞行程越小,,反之越大。隨著科技進步,,智能化控制系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于跳汰機,,提高了操作精度和安全性。內(nèi)蒙古洗煤 跳汰機
跳汰機的維護保養(yǎng)對于延長其使用壽命和提高工作效率至關(guān)重要,。陜西跳汰機24
(1)保證氣缸在潤滑狀態(tài)下使用,,以減少運動阻力,。(2)氣缸內(nèi)的密封圈經(jīng)常使用會因老化或受磨損而失去密封作用,如發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象時,,要及時更換,,并注意YX密封圈要按正確的方向放置。防止有異物進入氣缸,,使密封圈損傷,。緊固拉桿要均衡,免使端蓋與缸筒接觸歪斜或活塞桿與導(dǎo)套產(chǎn)生不同心,。(3)在使用中如氣缸發(fā)出撞擊聲,要及時打開氣缸,檢查密封圈有無損壞,如有損壞要及時更換.注意:氣缸,、閥芯、閥套三件組裝時,,必須保證同心,。組裝后用手反復(fù)推拉,轉(zhuǎn)動閥芯,,閥芯在閥套內(nèi)要靈活滑動,。陜西跳汰機24