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內(nèi)蒙古綠色技術(shù)改造600噸

來源: 發(fā)布時間:2022-01-28

組成結(jié)構(gòu)與原理其結(jié)構(gòu)如圖1:圖1(1)智能主令系統(tǒng)包括兩部分:1)采集單元:包括電子編碼器、柔性連接器,、傳動軸。2)操作箱:包括西門子操作面板,、西門子PLC和輔助電器元件。(2)工作原理小車卷揚減速機帶動卷揚滾筒轉(zhuǎn)動,滾筒上的鋼絲繩拉動上料小車上,、下移動;卷揚減速機帶動小車上、下移動的同時,,由其輔軸同步帶動主令現(xiàn)場單元的傳動軸轉(zhuǎn)動,,傳動軸通過柔性連接器連接電子編碼器旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動,電子編碼器根據(jù)旋轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)情況,,進行數(shù)字編碼(這個數(shù)字編碼就對應(yīng)了小車的當前的實際位置)然后通過電纜輸出端輸出到PLC,,PLC通過計算隨時檢測小車位置,與設(shè)定的位置進行比較,,是否到設(shè)定的限位(如上倒料限位,、加速限位、減速限位),,到設(shè)定限位后由控制系統(tǒng)小車啟動,、停止、加減速,、上下運行,。(3)限位的設(shè)定本主令采用西門子的操作面板直接修改設(shè)定PLC參數(shù)、數(shù)據(jù),。如圖2所示:在停產(chǎn),、待產(chǎn)期間,窯爐會產(chǎn)生大量的CO,、CO2,,人進入CO、CO2氣體濃度區(qū),,很快會缺氧窒息,。內(nèi)蒙古綠色技術(shù)改造600噸

生石灰的質(zhì)量標準:   石灰質(zhì)量的一般標準是:氧化鈣含量,生,、過燒率,、活性度、有害成分含量等,,但更重的是不同的行業(yè),,不同的用途又有不同的標準。如電石行業(yè)它特別強調(diào)活性度即軟燒灰,,煉鐵行業(yè)它又強調(diào)的是強度,,所以要硬燒灰,煉鋼則又要軟燒灰,。因此它的指標也是不一樣的,。一般標準生石灰,,氧化鈣含量要達到 97%以上,生過燒率小于10%,,活性鈣 要300mi以上,。

生石灰的用途不同,質(zhì)量要求也各不相同,,我們公司的遵旨是服務(wù)客戶,,只要您有要求,我們一定會滿足您的生產(chǎn)需求,。


黑龍江雙膛技術(shù)改造600噸在水泥燒成設(shè)備方面,***的發(fā)展是以支承托輪直接驅(qū)動的POLRO兩支承點回轉(zhuǎn)窯,。

活性石灰窯的介紹:套筒窯由砌有耐火材料的窯殼和分成上下兩段的內(nèi)套筒組成,窯殼與內(nèi)套筒同心布置,,礦石位于窯體和內(nèi)套筒之間的環(huán)形空間內(nèi)以利于氣流穿透,,故名環(huán)形套筒豎窯。雙膛窯有兩個窯身,,兩個窯身交替輪換煅燒和預熱礦石,,石灰窯設(shè)備價格,,在兩個窯身的煅燒帶底部之間有連接通道彼此連通,,每隔12min換向一次以變換窯身的工作狀態(tài)。

新砌的石灰窯進行烘窯原因:因為新砌的石灰窯襯磚間存在著大量的水分,,會嚴重影響石灰窯的使用壽命,。高質(zhì)量的石灰:因為煅燒溫度受制于窯襯和石灰石的塊度狀況,石灰窯改造,,而煅燒時間受石灰窯的設(shè)計能力和產(chǎn)量的限制,。煅燒區(qū)上移對石灰生產(chǎn)影響:煅燒區(qū)上移導致預熱區(qū)縮短,使石灰石進入到煅燒區(qū)前不能充分預熱,,會使配比提高,,造成浪費,并且也不利于對窯*設(shè)備的保護,,石灰生燒量會增高,。

技術(shù)改造從企業(yè)角度出發(fā)包括對原有技術(shù)改設(shè)備的改造,廠房,、生產(chǎn)性建筑物和工程的翻新,、改造,綜合利用與環(huán)境治理,。這種意義上的技術(shù)改造是對新建車間,、生產(chǎn)線、設(shè)備更新和新購固定資產(chǎn)來說的,。

  技術(shù)改造不僅必要,,而且其經(jīng)濟效益也是顯而易見的,。由于技術(shù)改造可以充分地利用原有的技術(shù)基礎(chǔ)和社會經(jīng)濟條件,一般都具有投資少,,見效快,,經(jīng)濟效益好的特點。老企業(yè)的技術(shù)改造比起新建企業(yè)來,,投資和建設(shè)時間都可以減少三分之一以上,。技術(shù)改造能夠充分地利用已有的技術(shù)力量和管理水平,并使之在技術(shù)改造的同時相應(yīng)地得到迅速提高,,有利于上品種,、上質(zhì)量、上水平,,有利與降低生產(chǎn)成本,、改善勞動條件和環(huán)境保護。


石灰窯互聯(lián)網(wǎng)遠程控制**系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用,。

防止窯內(nèi)結(jié)瘤和石灰粉化帶來的問題

停產(chǎn)?;鹌陂g,如果長時間不活動料面,,原煅燒帶的石灰和窯爐耐材長時間的高溫反應(yīng),,會在窯襯內(nèi)壁上結(jié)上難以排出的圈瘤,一旦結(jié)了圈瘤,,在恢復生產(chǎn)后,,窯爐無法均勻送風和排料,會造成生產(chǎn)的產(chǎn)品不能達標,,生過燒石灰同時大量存在,,給業(yè)主帶來巨大的經(jīng)濟損失。同時,,結(jié)圈瘤會直接造成窯爐耐材的損壞,,影響窯爐使用壽命。同時隨著爐內(nèi)溫度的下降,,原爐內(nèi)已燒成而未排出的石灰在爐內(nèi)經(jīng)長時間的擠壓破碎,,和可能會遇到的空氣中水分的作用而消化反應(yīng),這樣在窯爐下段可能會出現(xiàn)窯內(nèi)石灰全部變成粉狀,,把原窯爐內(nèi)的供風通風渠道有效堵死,,當業(yè)主需要恢復生產(chǎn)時,窯爐無法正常向窯內(nèi)送風,,出灰設(shè)備無法再正常排料,。所以,在停產(chǎn)期間,也應(yīng)定時少量的排排料,,吹吹風,。一是防止煅燒位的窯襯結(jié)瘤結(jié)圈,損壞耐材;二是把原已燒成的石灰和變成粉的灰逐漸排出爐外,,以爐內(nèi)的通風系統(tǒng)不受到影響,。三、也通過排料動作來抵消爐頂壓料帶來的料位升高的問題,。 回轉(zhuǎn)窯:可以把石灰加熱到1250攝氏度高溫使石灰石中的碳酸鈣快速分解為氧化鈣和二氧化碳,。西藏回轉(zhuǎn)技術(shù)改造設(shè)備

利用回轉(zhuǎn)窯自身旋轉(zhuǎn)為動力現(xiàn)場修復托輪和窯體胎環(huán),避免窯體后傾并保持平穩(wěn)運行。延長了回轉(zhuǎn)窯使用壽命,。內(nèi)蒙古綠色技術(shù)改造600噸

在生產(chǎn)中,,他們一方面大膽突破工藝設(shè)置,采取縮短上料周期和增加上料車單斗爐料重量的辦法,,加快了煅燒爐料的流動速度,,解決了長期制約白灰產(chǎn)量提高的“瓶頸”問題。在此基礎(chǔ)上,,嚴格推行“豎爐柔性操作法”,,對豎爐煅燒過程中的工藝參數(shù)進行統(tǒng)一管理、平滑調(diào)節(jié),,規(guī)范操作行為,,減少人為因素。保持爐況的相對穩(wěn)定,。豎爐利用系數(shù)達到0.9以上,。另一方面,,以**獎金分配和勞動用工制度為突破口,,積極引入競爭上崗機制,在各班組內(nèi)部普遍實行個人競聘工作崗位,、崗位決定獎金分配的新舉措,,優(yōu)化了生產(chǎn)組織,充分體現(xiàn)了責,、權(quán),、利三者的統(tǒng)一,**增強了職工的崗位責任感和憂患意識,,走出了加強班組建設(shè)的一著“妙棋”,,為實現(xiàn)月破萬噸的目標奠定了堅實的基礎(chǔ)。內(nèi)蒙古綠色技術(shù)改造600噸