窯體結(jié)構(gòu)不同,。傳統(tǒng)石灰窯一般采用的是直筒形,而節(jié)能窯則是不同窯身段的為不同徑曲線花瓶形,,直筒形窯爐料下降為靜態(tài)水平平穩(wěn)下降,,而曲線花瓶形爐料下降則為為動態(tài)翻滾下降,石料經(jīng)幾次翻滾,,不斷改變受熱面和透氣性,,從而加強(qiáng)了煅燒能力和減少了煤耗也降低了生過燒率。供風(fēng),。由于節(jié)能窯有特殊的窯內(nèi)結(jié)構(gòu),,空氣流動阻力很小,所以節(jié)能窯使用的風(fēng)壓風(fēng)量*為普通豎窯的三分之一,,自然功率也就是普通窯的30%左右,由此電耗很大降低相應(yīng)石灰成本降低?,F(xiàn)代石灰窯研究所還研究設(shè)計了概率風(fēng)帽,,使助燃風(fēng)可科學(xué)的分層分布到所需要的窯內(nèi)爐料斷面上,使窯內(nèi)氣流均勻火焰燃燒強(qiáng)度一致?,F(xiàn)代石灰窯設(shè)計的供風(fēng)方針是:“低風(fēng)壓,、小風(fēng)量、大效果”,。卸灰裝置和節(jié)能也有一定的關(guān)系?,F(xiàn)代石灰窯研究所一般配備圓盤出灰機(jī)和兩段卸灰閥結(jié)合使用,,既可保證卸灰效果又節(jié)省電耗功率高溫煅燒石灰石生成氧化鈣:CaCO3高溫 CaO + CO2↑;寧夏節(jié)能有效鈣600噸
隨著石灰需求量增加迅速,降低石灰窯單耗,,提高石灰窯熱效率越來越受到石灰窯主的重視,,但是石灰窯的特殊結(jié)構(gòu)和石灰煅燒工藝特點,決定了石灰窯熱工操作過程復(fù)雜,,,,致使其在操作過程中控制相對困難,產(chǎn)品質(zhì)量波動大,、能耗偏高,。同時石灰生產(chǎn)中燃料費用占總成本費用的70%以上,能否做好石灰窯的節(jié)能,,是目前很多中小企業(yè)重點關(guān)注的問題,。針對石灰窯高能耗業(yè)態(tài),在石灰的生產(chǎn)中,,為控制成本,,實現(xiàn)高產(chǎn)、質(zhì)量,、低耗的目的,,應(yīng)當(dāng)重點對對石灰窯現(xiàn)有的熱工操作制度進(jìn)行分析研究。石灰窯煙氣成份中O2含量為14,。96%(文中含量均指體積分?jǐn)?shù)),,CO2氣體含量為19。91%,,與理想的煙氣成份:O22%~4%,,CO2約30%,差距相對較大,。如果以煙氣中含氧量4%為理想值,,按現(xiàn)有的排煙氧含量14。96%進(jìn)行計算,,空氣過剩率為1,。8145,空氣過剩量達(dá)到實際排煙量的1,。8145倍,。如果按排煙中CO2含量來計算,空氣過剩率為0,。5067,,此時空氣過剩量約占總排煙量的1/2。由此,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制石灰窯排出空氣的量,,同時控制排出空氣的濕度,。上海麥爾茲有效鈣生產(chǎn)氧化鈣不能和漂白粉、強(qiáng)氯精等鹵素類藥物混用,。
1,、石灰石煅燒溫度石灰石煅燒速度與溫度有極大關(guān)系。在常壓下,,石灰石的分解溫度為898℃,,當(dāng)溫度大于925℃之后才迅速分解。當(dāng)煅燒溫度為900℃時,,石灰石分解速度為3.3mm/h,;1000℃為6.6mm/h; 1100℃為14mm/h,。由此可見,,提高煅燒溫度,可以加速石灰石的分解,。但是當(dāng)煅燒溫度大于1100℃時,,容易出現(xiàn)過燒,石灰晶粒迅速增大,、石灰活性變差,、消化時間增長,產(chǎn)品質(zhì)量降低,。,。
2、石灰石粒度粒形石灰石的煅燒速度取決于石灰石的粒度,,粒度越大,,煅燒速度越慢。石灰石中的碳酸鈣分解是由表及里逐層推進(jìn)的,,生石灰的導(dǎo)熱系數(shù)較石灰石小,,石灰層越厚,導(dǎo)熱性能越差,,傳熱時間越長,;并且越往里分解出的CO2越難逸出,從而導(dǎo)致生成的石灰因長時間處于高溫狀態(tài)而使CaO晶體逐漸增大,,分解速度下降,。由此可見,大粒徑石灰石比小粒徑的分解時間長,,煅燒也更困難。
3,、燃料粒度,、配比率在石灰石燃燒過程中,,燃料的配比量是影響石灰石煅燒分解的關(guān)鍵。配比低了溫度達(dá)不到要求,,煅燒不充分,,石灰生燒嚴(yán)重;反之,,配比過大易造成結(jié)瘤,。因此,燃燒配比要適宜,,操作計量要準(zhǔn)確,。通常使用無煙煤的配比要比使用焦炭的配比高 2%。
本發(fā)明是一種煉鋼脫氧及鈣處理用鈣芯鋁及其生產(chǎn)方法,一種煉鋼脫氧及鈣處理用鈣芯鋁包括鈣?;蜮}絲內(nèi)芯和純鋁外層,所述鈣絲內(nèi)芯包括多根鈣絲,所述鈣?;蜮}絲內(nèi)芯被包裹在所述純鋁外層內(nèi)。本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明所得產(chǎn)品能通過真空爐料倉進(jìn)行加料操作,解決了金屬鈣不能在空氣種放置的難題,解決了煉鋼真空精煉生產(chǎn)時不能喂鈣線對鋼水進(jìn)行鈣處理的工藝難題,大幅度提高了過真空精煉和鈣處理鋼種的鋼水質(zhì)量,有力提高了高級別鋼種的質(zhì)量合格率,。還可用作鍋爐停用保護(hù)劑,,利用石灰的吸濕能力。
石灰需求量增加迅速,,降低石灰窯單耗,,提高石灰窯熱效率越來越受到石灰窯主的重視,但是石灰窯的特殊結(jié)構(gòu)和石灰煅燒工藝特點,,決定了石灰窯熱工操作過程復(fù)雜,,,致使其在操作過程中控制相對困難,,產(chǎn)品質(zhì)量波動大,、能耗偏高。同時石灰生產(chǎn)中燃料費用占總成本費用的70%以上,,能否做好石灰窯的節(jié)能,,是目前很多中小企業(yè)重點關(guān)注的問題。
針對石灰窯高能耗業(yè)態(tài),,在石灰的生產(chǎn)中,,為控制成本,實現(xiàn)高產(chǎn),、質(zhì)量,、低耗的目的,應(yīng)當(dāng)重點對對石灰窯現(xiàn)有的熱工操作制度進(jìn)行分析研究,。石灰窯煙氣成份中O2含量為14.96%,,CO2氣體含量為19.91%,與理想的煙氣成份:O22%~4%,CO2約30%,,差距相對較大,。如果以煙氣中含氧量4%為理想值,按現(xiàn)有的排煙氧含量14.96%進(jìn)行計算,,空氣過剩率為1.8145,,空氣過剩量達(dá)到實際排煙量的1.8145倍。如果按排煙中CO2含量來計算,,空氣過剩率為0.5067,,此時空氣過剩量約占總排煙量的1/2。由此,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制石灰窯排出空氣的量,,同時控制排出空氣的濕度。 生石灰與水會發(fā)生化學(xué)反應(yīng),,接著就會立刻加熱到超100℃的高溫,。青海麥爾茲有效鈣1000噸
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關(guān)于石灰窯設(shè)備封窯需要注意的事項。封窯需要注意的問題和具體作法是:如果突然停風(fēng)降溫,,可能使料塊粘結(jié)在一起,,或料塊與窯壁粘在一起,啟封后會影響窯的正常操作,。因此在封窯的前幾天應(yīng)有一個降低配煤率的過程,,使窯在不存在粘窯和結(jié)瘤的情況下再進(jìn)行封窯,配煤率減少的數(shù)量要根據(jù)封窯天數(shù)的多少,、窯的煅燒情況(如生燒和過燒情況)等來確定,,一般可考慮減為3%-5%,然后用降低配煤率的混合料將原來處在高溫層的物料替換下來,以達(dá)到瀉火降溫,,使窯內(nèi)物料溫度低于粘窯溫度,。當(dāng)降低配煤率的混合料裝好后,石灰窯設(shè)備在進(jìn)行封窯保溫,,即用增加配煤率的混合料裝入窯內(nèi)封窯,。其所增加的配煤率依封窯天數(shù)(長達(dá)1-2個月)的多少,可在1%-5%的范圍內(nèi)變化,,封窯天數(shù)少,,配煤率相應(yīng)的窯增加少些,封窯天數(shù)多,,配煤率相應(yīng)要增加多一些,,應(yīng)根據(jù)實際的情況確定.寧夏節(jié)能有效鈣600噸