伺服電機為什么不會丟步?
伺服電機驅(qū)動器接收電機編碼器的反饋信號,,并和指令脈沖進行比較,,從而構成了一個位置的半閉環(huán)控制。所以伺服電機不會出現(xiàn)丟步現(xiàn)象,,每一個指令脈沖都可以得到可靠響應,。
如何考慮松下伺服的供電電源問題?
目前,幾乎所有日本產(chǎn)交流伺服電機都是三相200V供電,,國內(nèi)電源標準不同,,所以必須按以下方法解決:
A.對于750W以下的交流伺服,一般情況下可直接將單相220V接入驅(qū)動器的L1,L3端子;
B.對于其它型號電機,,建議使用三相變壓器將三相380V 變?yōu)槿?00V,,接入驅(qū)動器的 L1,L2,,L3,。
對伺服電機進行機械安裝時,應特別注意什么?
由于每臺伺服電機后端部都安裝有旋轉編碼器,,它是一個十分易碎的精密光學器件,,過大的沖擊力肯定會使其損壞 寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動器維修怎么樣?浙江驅(qū)動器維修價烙
a.檢查伺服電機動力電纜配線,,檢查是否有接觸不良或電纜破損;
b.如果是帶制動器的伺服電機則務必將制動器打開;
c.速度回路增益是否設置過大;
d.速度回路的積分時間常數(shù)是否設置過小,。
② 如果伺服只是在運行過程中發(fā)生:
a.位置回路增益是否設置過大;
b.定位完成幅值是否設置過小;
c.檢查伺服電機軸上沒有堵轉,并重新調(diào)整機械,。
a.伺服增益設置太大,,建議用手動或自動方式重新調(diào)整伺服參數(shù);
b.確認速度反饋濾波器時間常數(shù)的設置,初始值為0,,可嘗試增大設置值;
c.電子齒輪比設置太大,,建議恢復到出廠設置;
d.伺服系統(tǒng)和機械系統(tǒng)的共振,嘗試調(diào)整陷波濾波器頻率以及幅值,。
溫州安川驅(qū)動器維修市場價格驅(qū)動器維修哪家好一點,?負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,,加裝減速機等傳動機構提高負荷能力,。
盡管在SRV-ON信號斷開時電機能夠脫機(處于自由狀態(tài)),但不要用它來啟動或停止電機,,頻繁使用它開關電機可能會損壞驅(qū)動器,。如果需要實現(xiàn)脫機功能時,可以采用控制方式的切換來實現(xiàn):假設伺服系統(tǒng)需要位置控制,,可以將控制方式選擇參數(shù)No02設置為4,,即第1方式為位置控制,第二方式為轉矩控制,。然后用C-MODE來切換控制方式:在進行位置控制時,,使信號C-MODE打開,使驅(qū)動器工作在第1方式(即位置控制)下;在需要脫機時,,使信號C- MODE閉合,,使驅(qū)動器工作在第二方式(即轉矩控制)下,由于轉矩指令輸入TRQR未接線,,因此電機輸出轉矩為零,,從而實現(xiàn)脫機,。
利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ua1和Ua2輸出波形,,發(fā)現(xiàn)Ua1相無輸出,。進一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,發(fā)現(xiàn)Ie1無信號輸入,。檢查本機床光柵安裝正確,,確認故障是由于光柵不良引起的:更換光柵LS903后,機床恢復正常工作,。
分析與處理過程:故障分析過程同前例,,但在本例中,利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2,、*Ual和*Ua2輸出波形,,發(fā)現(xiàn)同樣Ual無輸出。進一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,,發(fā)現(xiàn)Ie1,,信號輸入正確,確認故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的,。 該怎么選擇一家驅(qū)動器維修好的公司,?
驅(qū)動器維修布線方法將給電阻分壓器帶來差別。該導線從COUT連至電阻分壓器,,它的地回到COUT,。我們必須確保該回路不形成一個開放區(qū)域。開放區(qū)域會起到接收天線的作用,。如果我們能保證導線下的地平面沒有干擾,,那么由導線和導線下的地以及第1層和第2層之間的一段距離圍成的區(qū)域應該也是沒有干擾的。
常見問題總結如下:
1,、大功率晶體管的診斷
伺服驅(qū)動器伺服驅(qū)動器參數(shù)P70可用于輔助診斷晶體管故障,。當未使用晶體管故障診斷功能時,P70顯示0000H以外的參數(shù)值,,表明驅(qū)動器有故障,,可能的原因如下:1)功率模塊A1不良。2)電源模塊G01/G02不良,。3)I/O模塊U1不良。 驅(qū)動器維修是怎么維修的,?溫州安川驅(qū)動器維修市場價格
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電機在一個方向上比另一個方向跑得快
故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位
故障原因:在不用于測試時,,測試/偏差開關打在測試位置,。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置,。
故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定,。
電機失速
故障原因:速度反饋的極性搞錯,。
處理方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置,。(某些驅(qū)動器上可以)
b.如使用測速機,,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好,。
故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電,。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的 浙江驅(qū)動器維修價烙
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