1.故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。 處理方法:檢測或查出正確的相位。 2.故障原因:在不用于測試時(shí),,測試/偏差開關(guān)打在測試位置,。 處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。 3.故障原因:偏差電位器位置不正確,。 處理方法:重新設(shè)定,。 3、電機(jī)失速 1.故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。 處理方法: a.如果可能,,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以) b.如使用測速機(jī),,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入,。 c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。 d.如在HALL速度模式下,,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好,。 2.故障原因:編碼器速度反饋時(shí),,編碼器電源失電。 處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流,。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的,。 4,、LED燈是綠的,但是電機(jī)不動 1.故障原因:一個(gè)或多個(gè)方向的電機(jī)禁止動作,。 處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口,。 2.故障原因:命令信號不是對驅(qū)動器信號地的,。 處理方法:將命令信號地和驅(qū)動器信號地相連。 5,、上電后,, 驅(qū)動器的LED燈不亮 想聯(lián)系寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動器維修。杭州邁信驅(qū)動器維修價(jià)烙
只要有可能就盡量縮小開放的電路板區(qū)域面積的要求對低阻抗導(dǎo)線也同樣適用,;在這種情況我們有一個(gè)潛在的向PCB其它部分或其它設(shè)備發(fā)射干擾信號的源(“天線”),。需要重申的是,開放電路板區(qū)域面積越小越好,。
另外兩條導(dǎo)線也很關(guān)鍵,,第1條是從IC的開關(guān)輸出到二極管和電感節(jié)點(diǎn);第二條是從二極管到該節(jié)點(diǎn),。這兩條導(dǎo)線無論是在開關(guān)導(dǎo)通還是二極管流過電流時(shí)都有很高的di/dt,,所以這些導(dǎo)線應(yīng)盡可能短而粗。從該節(jié)點(diǎn)到電感以及從電感到COUT的導(dǎo)線就不那么關(guān)鍵,。在本例中,,伺服控制器維修電感電流相對恒定而且變化緩慢。我們所要做的是確保它是低阻抗點(diǎn)以**小化壓降 杭州邁信驅(qū)動器維修價(jià)烙驅(qū)動器維修的公司那么多,,該怎么選擇,?
驅(qū)動器維修:一臺配套SIEMENS 8MC的臥式加工中心,當(dāng)X軸運(yùn)動到某一位置時(shí),,液壓電動機(jī)自動斷開,,且出現(xiàn)報(bào)警提示:Y軸測量系統(tǒng)故障。斷電再通電,,機(jī)床可以恢復(fù)正常工作,但X軸運(yùn)動到某一位置附近,,均可能出現(xiàn)同一故障,。
分析與處理過程:該機(jī)床為進(jìn)口臥式加工中心,配套SIEMENS 8MC數(shù)控系統(tǒng),,SIEMENS 6RA系列直流伺服驅(qū)動,。由于X軸移動時(shí)出現(xiàn)Y軸報(bào)警,為了驗(yàn)證系統(tǒng)的正確性,,撥下了X軸測量反饋電纜試驗(yàn),,系統(tǒng)出現(xiàn)X軸測量系統(tǒng)故障報(bào)警,因此,,可以排除系統(tǒng)誤報(bào)警的原因,。
伺服驅(qū)動器是用來控制伺服電機(jī)的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達(dá),,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng),。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達(dá)進(jìn)行控制,,實(shí)現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,,目前是傳動技術(shù)的**產(chǎn)品。以下為伺服驅(qū)動器維修的七大方法,。 1,、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,,無法讀出 故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器),。 處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。 2,、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快 (1) 故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。 處理方法:檢測或查出正確的相位。 (2) 故障原因:在不用于測試時(shí),,測試/偏差開關(guān)打在測試位置,。 處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。 (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確,。 處理方法:重新設(shè)定,。 3、電機(jī)失速 (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。 處理方法:可以嘗試以下方法,。 a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置,。(某些驅(qū)動器上可以) b.如使用測速機(jī),,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。 c.如使用編碼器,,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。 d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),,驅(qū)動器維修大概需要多長時(shí)間,?
驅(qū)動器故障引起跟隨誤差超差報(bào)警維修
故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS PRIMOS系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機(jī),,開機(jī)后移動機(jī)床的Z軸,,系統(tǒng)發(fā)生“ERR22跟隨誤差超差”報(bào)警。
分析與處理過程:數(shù)控機(jī)床發(fā)生跟隨誤差超過報(bào)警,,其實(shí)質(zhì)是實(shí)際機(jī)床不能到達(dá)指令的位置。引起這一故障的原因通常是伺服系統(tǒng)故障或機(jī)床機(jī)械傳動系統(tǒng)的故障,。
由于機(jī)床伺服進(jìn)給系統(tǒng)為全閉環(huán)結(jié)構(gòu),,無法通過脫開電動機(jī)與機(jī)械部分的連接進(jìn)行試驗(yàn),。為了確認(rèn)故障部位,維修時(shí)首先在機(jī)床斷電,、松開夾緊機(jī)構(gòu)的情況下,,手動轉(zhuǎn)動Z軸絲杠,未發(fā)現(xiàn)機(jī)械傳動系統(tǒng)的異常,,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的,。 驅(qū)動器維修是怎么操作的?杭州邁信驅(qū)動器維修價(jià)烙
驅(qū)動器維修,,需要準(zhǔn)備什么,?杭州邁信驅(qū)動器維修價(jià)烙
分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報(bào)警的原因一般有如下幾種:
1)數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路不良。
2)數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良,。
3)位置測量系統(tǒng)本身不良,。
但操作數(shù)控系統(tǒng),手動移動X軸,,機(jī)床Y軸不運(yùn)動,,同時(shí)數(shù)控顯示“ERR21,X軸測量系統(tǒng)錯(cuò)誤”報(bào)警,。由此確認(rèn),,報(bào)警是由位置測量系統(tǒng)不良引起的,與數(shù)控裝置的接口電路無關(guān),。檢查測量系統(tǒng)電纜連接正確,、可靠,排除了電纜連接的問題,。
利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2,、*Ua1和Ua2輸出波形,發(fā)現(xiàn)Ua1相無輸出,。進(jìn)一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,,發(fā)現(xiàn)Ie1無信號輸入。檢查本機(jī)床光柵安裝正確,,確認(rèn)故障是由于光柵不良引起的:更換光柵LS903后,機(jī)床恢復(fù)正常工作,。 杭州邁信驅(qū)動器維修價(jià)烙
寧波慧修數(shù)控科技有限公司是一家有著雄厚實(shí)力背景,、信譽(yù)可靠、勵(lì)精圖治,、展望未來,、有夢想有目標(biāo),有組織有體系的公司,,堅(jiān)持于帶領(lǐng)員工在未來的道路上大放光明,,攜手共畫藍(lán)圖,,在浙江省等地區(qū)的機(jī)械及行業(yè)設(shè)備行業(yè)中積累了大批忠誠的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),,也希望未來公司能成為*****,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量,,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強(qiáng)不息,,斗志昂揚(yáng)的的企業(yè)精神將**寧波慧修數(shù)控科技供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績,,一直以來,,公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展,、誠實(shí)守信的方針,,員工精誠努力,協(xié)同奮取,,以品質(zhì),、服務(wù)來贏得市場,我們一直在路上,!