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鎮(zhèn)海區(qū)三洋驅(qū)動器維修電話咨詢

來源: 發(fā)布時間:2024-07-02

根據(jù)這一現(xiàn)象,,可以得出X軸驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)器板不良的結(jié)論,。根據(jù)SIEMENS 6RA26系列直流伺服驅(qū)動器原理圖,,測量檢查發(fā)現(xiàn),當(dāng)少量移動X軸時驅(qū)動器的速度給定輸入端57與69端子間有模擬量輸入,,測量驅(qū)動器檢測端B1,,速度模擬量電壓正確,,但速度比例調(diào)節(jié)器N4(LM301)的6腳輸出始終為0V,。  

對照原理圖逐一檢查速度調(diào)節(jié)器LM301的反饋電阻R25,、R27、R21,,偏移調(diào)節(jié)電阻R10,、R12、R13,、R15,、R14,、R12,,以及LM301的輸入保護(hù)二極管V1,、V2,給定濾波環(huán)節(jié)R1,、C1,、R20、V14,,速度反饋濾波環(huán)節(jié)的R27,、R28、R8,、R3,、C5、R4等**元器件,,確認(rèn)全部元器件均無故障,。 寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動器維修怎么樣?鎮(zhèn)海區(qū)三洋驅(qū)動器維修電話咨詢

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為了進(jìn)一步確定故障部位,,維修時在系統(tǒng)接通的情況下,,利用手輪少量移動Z軸(移動距離應(yīng)控制在系統(tǒng)設(shè)定的比較大允許跟隨誤差以內(nèi),防止出現(xiàn)跟隨誤差報警),,測量Z軸直流驅(qū)動器的速度給定電壓,,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)速度給定有電壓輸入,其值大小與手輪移動的距離,、方向有關(guān),。由此可以確認(rèn)數(shù)控裝置工作正常,故障是由于伺服驅(qū)動器的不良引起的,。

檢查驅(qū)動器發(fā)現(xiàn),,驅(qū)動器本身狀態(tài)指示燈無報警,基本上可以排除驅(qū)動器主回路的故障,??紤]到該機(jī)床X、Z軸驅(qū)動器型號相同,,通過逐一交換驅(qū)動器的控制板確認(rèn)故障部位在6RA26**直流驅(qū)動器的A2板,。 鎮(zhèn)海區(qū)三洋驅(qū)動器維修電話咨詢驅(qū)動器維修的價格一般是多少?

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檢查X軸在出現(xiàn)報警的位置及附近,,發(fā)現(xiàn)它對Y軸測量系統(tǒng)(光柵)并無干涉與影響,,且*移動Y軸亦無報 警,Y軸工作正常,。再檢查Y軸電動機(jī)電纜插頭,、光柵讀數(shù)頭和光柵尺狀況,,均未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,。

考慮到該設(shè)備屬大型加工中心,,電纜較多,電柜與機(jī)床之間的電纜長度較長,,且所有電纜均固定在電纜架上,,隨機(jī)床來回移動。根據(jù)上述分析,,初步判斷由于電纜的彎曲,,導(dǎo)致局部斷線的可能性較大。


維修時有意將X軸運動到出現(xiàn)故障點位置,,人為移動電纜線,,仔細(xì)測量Y軸上每一根反饋信號線的連接情況,**終發(fā)現(xiàn)其中一根信號線在電纜不斷移動的過程中,,偶爾出現(xiàn)開路現(xiàn)象,;利用電纜內(nèi)的備用線替代斷線后,機(jī)床恢復(fù)正常,。

通電后測試各部分電源電壓,,15V 輸出正常,4 個 IGBT 的 G-S 負(fù)壓正常,。指針萬用表 x1Ω 檔給驅(qū)動光耦 2,,3 腳注入電流,6 腳輸出電壓變化明顯,,相對應(yīng)的 IGBT 模塊 G-S 轉(zhuǎn)為正壓,,4 路測試正常。發(fā)現(xiàn)機(jī)器接直流電機(jī)的兩根輸出線之間并聯(lián)了接觸器的常開觸點,,不知用于什么目的,。接觸器的線圈是 380VAC 供電,直接給線圈接入380VAC 電壓,,觸點吸合以后測試觸點電阻有 600 多歐姆,,顯然觸點已經(jīng)損壞。相同型號接觸器更換,,發(fā)給用戶試機(jī),,反饋機(jī)器可以正常工作了。 寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動器維修專業(yè)性強嗎,?

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電機(jī)在一個方向上比另一個方向跑得快

故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯,。

處理方法:檢測或查出正確的相位

故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。

處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置,。

故障原因:偏差電位器位置不正確,。

處理方法:重新設(shè)定。

電機(jī)失速

故障原因:速度反饋的極性搞錯,。

處理方法:

a.如果可能,,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)

b.如使用測速機(jī),,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入,。

c.如使用編碼器,,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。

d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好,。

故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電,。

處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的 該怎么選擇一家驅(qū)動器維修好的公司,?象山松下 驅(qū)動器維修

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利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2,、*Ua1和Ua2輸出波形,發(fā)現(xiàn)Ua1相無輸出,。進(jìn)一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,,發(fā)現(xiàn)Ie1無信號輸入。檢查本機(jī)床光柵安裝正確,,確認(rèn)故障是由于光柵不良引起的:更換光柵LS903后,,機(jī)床恢復(fù)正常工作。

分析與處理過程:故障分析過程同前例,,但在本例中,,利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2輸出波形,,發(fā)現(xiàn)同樣Ual無輸出,。進(jìn)一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,發(fā)現(xiàn)Ie1,,信號輸入正確,,確認(rèn)故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的。 鎮(zhèn)海區(qū)三洋驅(qū)動器維修電話咨詢

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