通電后測試各部分電源電壓,,15V 輸出正常,,4 個 IGBT 的 G-S 負壓正常。指針萬用表 x1Ω 檔給驅(qū)動光耦 2,3 腳注入電流,6 腳輸出電壓變化明顯,相對應(yīng)的 IGBT 模塊 G-S 轉(zhuǎn)為正壓,4 路測試正常。發(fā)現(xiàn)機器接直流電機的兩根輸出線之間并聯(lián)了接觸器的常開觸點,,不知用于什么目的。接觸器的線圈是 380VAC 供電,,直接給線圈接入380VAC 電壓,,觸點吸合以后測試觸點電阻有 600 多歐姆,顯然觸點已經(jīng)損壞,。相同型號接觸器更換,,發(fā)給用戶試機,反饋機器可以正常工作了,。 驅(qū)動器維修公司,,去哪里找?驅(qū)動器維修怎么聯(lián)系
伺服驅(qū)動器是用來控制伺服電機的一種控制器,,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng),。一般是通過位置,、速度和力矩三種方式對伺服馬達進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,,目前是傳動技術(shù)的**產(chǎn)品,。以下為伺服驅(qū)動器維修的七大方法,。 1,、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,,無法讀出 故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器),。 處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。 2,、電機在一個方向上比另一個方向跑得快 (1) 故障原因:無刷電機的相位搞錯,。 處理方法:檢測或查出正確的相位,。 (2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置,。 處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置,。 (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。 處理方法:重新設(shè)定,。 3,、電機失速 (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。 處理方法:可以嘗試以下方法,。 a.如果可能,,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以) b.如使用測速機,,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入,。 c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。 d.如在HALL速度模式下,,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),驅(qū)動器維修怎么聯(lián)系驅(qū)動器維修哪家強一些,?
根據(jù)這一現(xiàn)象,,可以得出X軸驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)器板不良的結(jié)論。根據(jù)SIEMENS 6RA26系列直流伺服驅(qū)動器原理圖,,測量檢查發(fā)現(xiàn),,當(dāng)少量移動X軸時驅(qū)動器的速度給定輸入端57與69端子間有模擬量輸入,測量驅(qū)動器檢測端B1,,速度模擬量電壓正確,,但速度比例調(diào)節(jié)器N4(LM301)的6腳輸出始終為0V。
對照原理圖逐一檢查速度調(diào)節(jié)器LM301的反饋電阻R25,、R27,、R21,偏移調(diào)節(jié)電阻R10,、R12,、R13、R15,、R14,、R12,以及LM301的輸入保護二極管V1,、V2,,給定濾波環(huán)節(jié)R1、C1,、R20,、V14,,速度反饋濾波環(huán)節(jié)的R27、R28,、R8,、R3、C5,、R4等**元器件,,確認全部元器件均無故障。
找零的方法有很多種,,可根據(jù)所要求的精度及實際要求來選擇,。可以伺服電機自身完成(有些品牌伺服電機有完整的回原點功能),,也可通過上位機配合伺服完成,,但回原點的原理基本上常見的有以下幾種。伺服電機尋找原點時,,當(dāng)碰到原點開關(guān)時,,馬上減速停止,以此點為原點,?;卦c時直接尋找編碼器的Z相信號,當(dāng)有Z相信號時,,馬上減速停止,。這種回原方法一般只應(yīng)用在旋轉(zhuǎn)軸,且回原速度不高,,精度也不高,。
設(shè)置值越大,增益越高,,剛度越大,,相同頻率指令脈沖條件下,位置滯后量越小,。但數(shù)值太大可能會引起振蕩或超調(diào),;參數(shù)數(shù)值由具體的伺服系統(tǒng)型號和負載情況確定。伺服驅(qū)動器維修位置前饋增益:設(shè)定位置環(huán)的前饋增益,;設(shè)定值越大時,,表示在任何頻率的指令脈沖下,位置滯后量越??;
哪家驅(qū)動器維修公司,專業(yè)性強一點,?檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,,測量6RA26驅(qū)動器主回路電源輸入,只有V相有電壓,,進一步按機床電氣原理圖對照檢查,,發(fā)現(xiàn)6RA26驅(qū)動器進線快速熔斷器的U、W相熔斷,。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進線端1U,、1W,確認驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路,。由于6RA26交流驅(qū)動器主回路進線直接與晶閘管相連,,因此可以確認故障原因是由于晶閘管損壞引起的。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,,確認V1,、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,,機床恢復(fù)正常,。
由于驅(qū)動器其他部分均無故障,換上晶閘管模塊后,,機床恢復(fù)正常工作,,分析原因可能是瞬間電壓波動或負載波動引起的偶然故障。 驅(qū)動器維修時,,需要注意哪些問題呢,?溫州三菱驅(qū)動器維修均價
什么是驅(qū)動器維修?你了解多少呢,?驅(qū)動器維修怎么聯(lián)系
分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報警的原因一般有如下幾種:
1)數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路不良,。
2)數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良。
3)位置測量系統(tǒng)本身不良,。
但操作數(shù)控系統(tǒng),,手動移動X軸,機床Y軸不運動,,同時數(shù)控顯示“ERR21,,X軸測量系統(tǒng)錯誤”報警。由此確認,,報警是由位置測量系統(tǒng)不良引起的,,與數(shù)控裝置的接口電路無關(guān)。檢查測量系統(tǒng)電纜連接正確,、可靠,,排除了電纜連接的問題。
利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2,、*Ua1和Ua2輸出波形,,發(fā)現(xiàn)Ua1相無輸出,。進一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,發(fā)現(xiàn)Ie1無信號輸入,。檢查本機床光柵安裝正確,,確認故障是由于光柵不良引起的:更換光柵LS903后,機床恢復(fù)正常工作,。 驅(qū)動器維修怎么聯(lián)系
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