① 高速旋轉(zhuǎn)時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;
對策:
檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,,電纜是否有破損。
② 輸入較長指令脈沖時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;
對策:
a.增益設(shè)置太大,,重新手動調(diào)整增益或使用自動調(diào)整增益功能;
b.延長加減速時間;
c.負載過重,,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負荷能力,。
③ 運行過程中發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤,。
對策:
a.增大偏差計數(shù)器溢出水平設(shè)定值;
b.減慢旋轉(zhuǎn)速度;
c.延長加減速時間;
d.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負載能力,。 驅(qū)動器維修是怎么維修的?浙江邁信驅(qū)動器維修怎么樣
設(shè)定位置環(huán)調(diào)節(jié)器的比例增益
設(shè)置值越大,,增益越高,,剛度越大,相同頻率指令脈沖條件下,,位置滯后量越小,。但數(shù)值太大可能會引起振蕩或超調(diào);參數(shù)數(shù)值由具體的伺服系統(tǒng)型號和負載情況確定,。伺服驅(qū)動器維修位置前饋增益:設(shè)定位置環(huán)的前饋增益,;設(shè)定值越大時,表示在任何頻率的指令脈沖下,,位置滯后量越?。晃恢铆h(huán)的前饋增益大,,控制系統(tǒng)的高速響應(yīng)特性提高,,但會使系統(tǒng)的位置不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生振蕩,;不需要很高的響應(yīng)特性時,,本參數(shù)通常設(shè)為0表示范圍:0——****。 北侖區(qū)邁信驅(qū)動器維修市場價格誰知道一般驅(qū)動器維修的售價是多少,?
根據(jù)這一現(xiàn)象,,可以得出X軸驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)器板不良的結(jié)論,。根據(jù)SIEMENS 6RA26系列直流伺服驅(qū)動器原理圖,測量檢查發(fā)現(xiàn),,當少量移動X軸時驅(qū)動器的速度給定輸入端57與69端子間有模擬量輸入,,測量驅(qū)動器檢測端B1,速度模擬量電壓正確,,但速度比例調(diào)節(jié)器N4(LM301)的6腳輸出始終為0V,。
對照原理圖逐一檢查速度調(diào)節(jié)器LM301的反饋電阻R25、R27,、R21,,偏移調(diào)節(jié)電阻R10、R12,、R13,、R15、R14,、R12,,以及LM301的輸入保護二極管V1、V2,,給定濾波環(huán)節(jié)R1,、C1、R20,、V14,,速度反饋濾波環(huán)節(jié)的R27、R28,、R8,、R3、C5,、R4等**元器件,,確認全部元器件均無故障。
松下交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,,控制系統(tǒng)輸出的是脈沖和方向信號,,但不管是正轉(zhuǎn)指令還是反轉(zhuǎn)指令,電機只朝一個方向轉(zhuǎn),,為什么?
松下交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,,可以接收三種控制信號:脈沖/方向、正/反脈沖,、A/B正交脈沖,。驅(qū)動器的出廠設(shè)置為A/B正交脈沖(No42為0),請將No42改為3(脈沖/方向信號)。
松下交流伺服系統(tǒng)的使用中,,能否用伺服-ON作為控制電機脫機的信號,,以便直接轉(zhuǎn)動電機軸?
盡管在SRV-ON信號斷開時電機能夠脫機(處于自由狀態(tài)),但不要用它來啟動或停止電機,,頻繁使用它開關(guān)電機可能會損壞驅(qū)動器,。如果需要實現(xiàn)脫機功能時,可以采用控制方式的切換來實現(xiàn):假設(shè)伺服系統(tǒng)需要位置控制,,可以將控制方式選擇參數(shù)No02設(shè)置為4,,即第1方式為位置控制,第二方式為轉(zhuǎn)矩控制,。然后用C-MODE來切換控制方式:在進行位置控制時,,使信號C-MODE打開,使驅(qū)動器工作在第1方式(即位置控制)下;在需要脫機時,,使信號C- MODE閉合,,使驅(qū)動器工作在第二方式(即轉(zhuǎn)矩控制)下,由于轉(zhuǎn)矩指令輸入TRQR未接線,,因此電機輸出轉(zhuǎn)矩為零,從而實現(xiàn)脫機,。 驅(qū)動器維修從哪里入手,?
檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26驅(qū)動器主回路電源輸入,,只有V相有電壓,,進一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26驅(qū)動器進線快速熔斷器的U,、W相熔斷,。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進線端1U、1W,,確認驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路,。由于6RA26交流驅(qū)動器主回路進線直接與晶閘管相連,因此可以確認故障原因是由于晶閘管損壞引起的,。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,,確認V1、V2不良(己短路),;更換同規(guī)格備件后,,機床恢復(fù)正常。
由于驅(qū)動器其他部分均無故障,,換上晶閘管模塊后,,機床恢復(fù)正常工作,分析原因可能是瞬間電壓波動或負載波動引起的偶然故障。 浙江哪家驅(qū)動器維修公司專業(yè)性好,?寧波三洋驅(qū)動器維修價格是多少
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找零的方法有很多種,可根據(jù)所要求的精度及實際要求來選擇,??梢运欧姍C自身完成(有些品牌伺服電機有完整的回原點功能),也可通過上位機配合伺服完成,,但回原點的原理基本上常見的有以下幾種,。伺服電機尋找原點時,當碰到原點開關(guān)時,,馬上減速停止,,以此點為原點?;卦c時直接尋找編碼器的Z相信號,,當有Z相信號時,馬上減速停止,。這種回原方法一般只應(yīng)用在旋轉(zhuǎn)軸,,且回原速度不高,精度也不高,。
設(shè)置值越大,,增益越高,剛度越大,,相同頻率指令脈沖條件下,,位置滯后量越小。但數(shù)值太大可能會引起振蕩或超調(diào),;參數(shù)數(shù)值由具體的伺服系統(tǒng)型號和負載情況確定,。伺服驅(qū)動器維修位置前饋增益:設(shè)定位置環(huán)的前饋增益;設(shè)定值越大時,,表示在任何頻率的指令脈沖下,,位置滯后量越小,;
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