LED燈是綠的,,但是電機不動
故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。
處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口,。
故障原因:命令信號不是對驅動器信號地的。
處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連,。
當電機轉動時,, LED燈閃爍
故障原因:HALL相位錯誤,。
處理方法:檢查電機相位設定開關(60?/120?)是否正確,。 多數(shù)無刷電機都是120?相差,。
故障原因:HALL傳感器故障
處理方法:當電機轉動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓,。電壓值應該在5VDC和0之間,。
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驅動器故障引起跟隨誤差超差報警維修
故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS PRIMOS系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后移動機床的Z軸,,系統(tǒng)發(fā)生“ERR22跟隨誤差超差”報警,。
分析與處理過程:數(shù)控機床發(fā)生跟隨誤差超過報警,其實質是實際機床不能到達指令的位置,。引起這一故障的原因通常是伺服系統(tǒng)故障或機床機械傳動系統(tǒng)的故障,。
由于機床伺服進給系統(tǒng)為全閉環(huán)結構,,無法通過脫開電動機與機械部分的連接進行試驗。為了確認故障部位,,維修時首先在機床斷電,、松開夾緊機構的情況下,手動轉動Z軸絲杠,,未發(fā)現(xiàn)機械傳動系統(tǒng)的異常,,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的。 浙江安川驅動器維修價烙驅動器維修中主要包括什么,?
故障現(xiàn)象
直流電機驅動器,,故障不明
檢測維修
外觀檢查,沒有燒蝕痕跡,,使用數(shù)字電橋測試電解電容,,也并無發(fā)現(xiàn)異樣,決定通電試機,,檢測驅動響應,。此機低壓交流輸入供給控制電源,然后整流濾波,,兩個24V-15V DC-DC 轉換器模塊轉換后得到后級所需電壓做控制電源,。為了方便起見,可以不使用隔離變壓器輸入低壓交流電源,,而在交流電源輸入端直接接入 24V 直流電源,因為不管正負,,直流電經過整流橋以后,,都可以得到方向一致的直流電壓,。
通電后測試各部分電源電壓,,15V 輸出正常,4 個 IGBT 的 G-S 負壓正常,。指針萬用表 x1Ω 檔給驅動光耦 2,,3 腳注入電流,,6 腳輸出電壓變化明顯,,相對應的 IGBT 模塊 G-S 轉為正壓,,4 路測試正常。發(fā)現(xiàn)機器接直流電機的兩根輸出線之間并聯(lián)了接觸器的常開觸點,不知用于什么目的,。接觸器的線圈是 380VAC 供電,,直接給線圈接入380VAC 電壓,,觸點吸合以后測試觸點電阻有 600 多歐姆,,顯然觸點已經損壞,。相同型號接觸器更換,,發(fā)給用戶試機,,反饋機器可以正常工作了
由于6RA26交流驅動器主回路進線直接與晶閘管相連,,因此可以確認故障原因是由于晶閘管損壞引起的。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,,確認V1,、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,,機床恢復正常,。
由于驅動器其他部分均無故障,換上晶閘管模塊后,,機床恢復正常工作,,分析原因可能是瞬間電壓波動或負載波動引起的偶然故障。逐一測量主回路晶閘管V1-V6,,確認V1,、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,,機床恢復正常,。
由于驅動器其他部分均無故障,換上晶閘管模塊后,,機床恢復正常工作,,分析原因可能是瞬間電壓波動或負載波動引起的偶然故障。 想從事驅動器維修行業(yè),,難不難,?
只要有可能就盡量縮小開放的電路板區(qū)域面積的要求對低阻抗導線也同樣適用;在這種情況我們有一個潛在的向PCB其它部分或其它設備發(fā)射干擾信號的源(“天線”)。需要重申的是,,開放電路板區(qū)域面積越小越好,。
另外兩條導線也很關鍵,第1條是從IC的開關輸出到二極管和電感節(jié)點,;第二條是從二極管到該節(jié)點,。這兩條導線無論是在開關導通還是二極管流過電流時都有很高的di/dt,所以這些導線應盡可能短而粗,。從該節(jié)點到電感以及從電感到COUT的導線就不那么關鍵,。在本例中,伺服控制器維修電感電流相對恒定而且變化緩慢,。我們所要做的是確保它是低阻抗點以**小化壓降 驅動器維修需要什么,?浙江安川驅動器維修價烙
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由于機床伺服進給系統(tǒng)為全閉環(huán)結構,,無法通過脫開電動機與機械部分的連接進行試驗,。為了確認故障部位,維修時首先在機床斷電,、松開夾緊機構的情況下,,手動轉動Z軸絲杠,未發(fā)現(xiàn)機械傳動系統(tǒng)的異常,,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的,。
為了進一步確定故障部位,維修時在系統(tǒng)接通的情況下,,利用手輪少量移動Z軸(移動距離應控制在系統(tǒng)設定的比較大允許跟隨誤差以內,,防止出現(xiàn)跟隨誤差報警),測量Z軸直流驅動器的速度給定電壓,,經檢查發(fā)現(xiàn)速度給定有電壓輸入,,其值大小與手輪移動的距離,、方向有關,。由此可以確認數(shù)控裝置工作正常,故障是由于伺服驅動器的不良引起的,。 鎮(zhèn)海區(qū)安川驅動器維修電話咨詢
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