故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS PRIMOS系統(tǒng),、6RA26系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,,開機后發(fā)生“ERR21,,Y軸測量系統(tǒng)錯誤”報警,。
分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報警的原因一般有如下幾種:
1)數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路不良,。
2)數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良,。
3)位置測量系統(tǒng)本身不良,。
但操作數(shù)控系統(tǒng),,手動移動X軸,,機床Y軸不運動,,同時數(shù)控顯示“ERR21,X軸測量系統(tǒng)錯誤”報警,。由此確認(rèn),,報警是由位置測量系統(tǒng)不良引起的,與數(shù)控裝置的接口電路無關(guān),。檢查測量系統(tǒng)電纜連接正確,、可靠,排除了電纜連接的問題,。 寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動器維修好不好,?奉化區(qū)驅(qū)動器維修怎么樣
伺服驅(qū)動器(servo drives)又稱為“伺服控制器”、“伺服放大器”,,是用來控制伺服電機的一種控制器,,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達(dá),屬于伺服系統(tǒng)的一部分,,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng),。一般是通過位置,、速度和力矩三種方式對伺服馬達(dá)進(jìn)行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,,目前是傳動技術(shù)的**產(chǎn)品,。 目前主流的伺服驅(qū)動器均采用數(shù)字信號處理器(DSP)作為控制**,可以實現(xiàn)比較復(fù)雜的控制算法,,實現(xiàn)數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模塊(IPM)為**設(shè)計的驅(qū)動電路,IPM內(nèi)部集成了驅(qū)動電路,同時具有過電壓,、過電流,、過熱、欠壓等故障檢測保護(hù)電路,在主回路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅(qū)動器的沖擊,。功率驅(qū)動單元首先通過三相全橋整流電路對輸入的三相電或者市電進(jìn)行整流,,得到相應(yīng)的直流電。經(jīng)過整流好的三相電或市電,,再通過三相正弦PWM電壓型逆變器變頻來驅(qū)動三相永磁式同步交流伺服電機,。功率驅(qū)動單元的整個過程可以簡單的說就是AC-DC-AC的過程。整流單元(AC-DC)主要的拓?fù)潆娐肥侨嗳珮虿豢卣麟娐贰? 余姚三洋驅(qū)動器維修什么價格驅(qū)動器維修大概需要多長時間,?
伺服配線:
a.使用標(biāo)準(zhǔn)動力電纜,,編碼器電纜,控制電纜,,電纜有無破損;
b.檢查控制線附近是否存在干擾源,,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;
c.檢查接地端子電位是否有發(fā)生變動,切實保證接地良好,。
② 伺服參數(shù):
a.伺服增益設(shè)置太大,,建議用手動或自動方式重新調(diào)整伺服參數(shù);
b.確認(rèn)速度反饋濾波器時間常數(shù)的設(shè)置,初始值為0,,可嘗試增大設(shè)置值;
c.電子齒輪比設(shè)置太大,,建議恢復(fù)到出廠設(shè)置;
d.伺服系統(tǒng)和機械系統(tǒng)的共振,嘗試調(diào)整陷波濾波器頻率以及幅值,。
a.連接電機軸和設(shè)備系統(tǒng)的聯(lián)軸器發(fā)生偏移,,安裝螺釘未擰緊;
b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導(dǎo)致負(fù)載轉(zhuǎn)矩變動,嘗試空載運行,,如果空載運行時正常則檢查機械系統(tǒng)的結(jié)合部分是否有異常;
c.確認(rèn)負(fù)載慣量,,力矩以及轉(zhuǎn)速是否過大,嘗試空載運行,,如果空載運行正常,,則減輕負(fù)載或更換更大容量的驅(qū)動器和電機。
電機在一個方向上比另一個方向跑得快
故障原因:無刷電機的相位搞錯,。
處理方法:檢測或查出正確的相位,。
故障原因:在不用于測試時,,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置,。
故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設(shè)定,。
電機失速
故障原因:速度反饋的極性搞錯,。
處理方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置,。(某些驅(qū)動器上可以)
b.如使用測速機,,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。
c.如使用編碼器,,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好,。
故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電,。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的,。 寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動器維修專業(yè)性強嗎?
一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng),、直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的臥式加工中心,,在加工過程中突然停機,開機后面板上的“驅(qū)動故障”指示燈亮,,機床無法正常起動,。
分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動故障”指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,,確認(rèn)機床的故障原因為Y軸驅(qū)動器未準(zhǔn)備好,。檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26驅(qū)動器主回路電源輸入,,只有V相有電壓,,進(jìn)一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26驅(qū)動器進(jìn)線快速熔斷器的U,、W相熔斷,。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進(jìn)線端1U、1W,,確認(rèn)驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路,。
由于6RA26交流驅(qū)動器主回路進(jìn)線直接與晶閘管相連,,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,,確認(rèn)V1,、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,,機床恢復(fù)正常,。
由于驅(qū)動器其他部分均無故障,換上晶閘管模塊后,,機床恢復(fù)正常工作,,分析原因可能是瞬間電壓波動或負(fù)載波動引起的偶然故障。 驅(qū)動器維修需要多久,?江北區(qū)安川驅(qū)動器維修價烙
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故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,,在開機后,,手動移動X軸,機床X軸工作臺不運動,,CNC出現(xiàn)X跟隨誤差超差報警,。
分析與處理過程:由于機床其他坐標(biāo)軸工作正常,X軸驅(qū)動器無報警,,全部狀態(tài)指示燈指示無故障,,為了確定故障部位,考慮到6RA26系列直流伺服驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)板A2相同,,維修時將X軸驅(qū)動器的A2板與Y軸驅(qū)動器的A2板進(jìn)行了對調(diào)試驗,。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn),X軸可以正常工作,,但Y軸出現(xiàn)跟隨超差報警,。 奉化區(qū)驅(qū)動器維修怎么樣
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