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象山三洋驅(qū)動(dòng)器維修均價(jià)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-08

一臺(tái)配套SIEMENS 850系統(tǒng),、直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過(guò)程中突然停機(jī),,開(kāi)機(jī)后面板上的“驅(qū)動(dòng)故障”指示燈亮,,機(jī)床無(wú)法正常起動(dòng),。

分析與處理過(guò)程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動(dòng)故障”指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機(jī)床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,,確認(rèn)機(jī)床的故障原因?yàn)閅軸驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好,。檢查電柜內(nèi)驅(qū)動(dòng)器,測(cè)量6RA26驅(qū)動(dòng)器主回路電源輸入,,只有V相有電壓,,進(jìn)一步按機(jī)床電氣原理圖對(duì)照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26驅(qū)動(dòng)器進(jìn)線(xiàn)快速熔斷器的U,、W相熔斷,。用萬(wàn)用表測(cè)量驅(qū)動(dòng)器主回路進(jìn)線(xiàn)端1U、1W,,確認(rèn)驅(qū)動(dòng)器主回路內(nèi)部存在短路,。    

由于6RA26交流驅(qū)動(dòng)器主回路進(jìn)線(xiàn)直接與晶閘管相連,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的,。  

逐一測(cè)量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1,、V2不良(己短路),;更換同規(guī)格備件后,機(jī)床恢復(fù)正常,。

由于驅(qū)動(dòng)器其他部分均無(wú)故障,,換上晶閘管模塊后,機(jī)床恢復(fù)正常工作,,分析原因可能是瞬間電壓波動(dòng)或負(fù)載波動(dòng)引起的偶然故障,。 驅(qū)動(dòng)器維修哪家強(qiáng)一些?象山三洋驅(qū)動(dòng)器維修均價(jià)

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4,、LED燈是綠的,但是電機(jī)不動(dòng) (1) 故障原因:一個(gè)或多個(gè)方向的電機(jī)禁止動(dòng)作,。 處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。 (2) 故障原因:命令信號(hào)不是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的,。 處理方法:將命令信號(hào)地和驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地相連,。 5、上電后,,驅(qū)動(dòng)器的LED燈不亮 故障原因:供電電壓太低,,小于相當(dāng)小電壓值要求。 處理方法:檢查并提高供電電壓,。 6,、當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí), LED燈閃爍 (1) 故障原因:HALL相位錯(cuò)誤,。 處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開(kāi)關(guān)是否正確,。 (2) 故障原因:HALL傳感器故障,。 處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)檢測(cè)Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間,。 7,、LED燈始終保持紅色 故障原因:存在故障。 處理方法:原因: 過(guò)壓,、欠壓,、短路、過(guò)熱,、驅(qū)動(dòng)器禁止,、HALL無(wú)效杭州松下驅(qū)動(dòng)器維修電話(huà)咨詢(xún)寧波慧修數(shù)控科技有限公司的驅(qū)動(dòng)器維修價(jià)格便宜嗎?

象山三洋驅(qū)動(dòng)器維修均價(jià),驅(qū)動(dòng)器維修

電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快

故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。

處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位

故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),,測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置。

處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置,。

故障原因:偏差電位器位置不正確,。

處理方法:重新設(shè)定。

電機(jī)失速

故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。

處理方法:

a.如果可能,,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)

b.如使用測(cè)速機(jī),,將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對(duì)調(diào)接入,。

c.如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入,。

d.如在HALL速度模式下,,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好,。

故障原因:編碼器速度反饋時(shí),,編碼器電源失電。

處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流,。如使用外部電源,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的

伺服零點(diǎn)開(kāi)關(guān)的問(wèn)題


  找零的方法有很多種,,可根據(jù)所要求的精度及實(shí)際要求來(lái)選擇,。可以伺服電機(jī)自身完成(有些品牌伺服電機(jī)有完整的回原點(diǎn)功能),,也可通過(guò)上位機(jī)配合伺服完成,,但回原點(diǎn)的原理基本上常見(jiàn)的有以下幾種。伺服電機(jī)尋找原點(diǎn)時(shí),當(dāng)碰到原點(diǎn)開(kāi)關(guān)時(shí),,馬上減速停止,,以此點(diǎn)為原點(diǎn)?;卦c(diǎn)時(shí)直接尋找編碼器的Z相信號(hào),,當(dāng)有Z相信號(hào)時(shí),馬上減速停止,。這種回原方法一般只應(yīng)用在旋轉(zhuǎn)軸,,且回原速度不高,精度也不高,。 驅(qū)動(dòng)器維修的費(fèi)用是多少,?

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電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快

故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò)。

處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位,。

故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),,測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置。

處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置,。

故障原因:偏差電位器位置不正確,。

處理方法:重新設(shè)定。

電機(jī)失速

故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。

處理方法:

a.如果可能,,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)

b.如使用測(cè)速機(jī),,將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對(duì)調(diào)接入。

c.如使用編碼器,,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入,。

d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好,。

故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電,。

處理方法:檢查連接5V編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的,。 驅(qū)動(dòng)器維修需要注意那些事情?鎮(zhèn)海區(qū)安川驅(qū)動(dòng)器維修怎么聯(lián)系

哪家驅(qū)動(dòng)器維修公司,,專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)一點(diǎn),?象山三洋驅(qū)動(dòng)器維修均價(jià)

驅(qū)動(dòng)器維修布線(xiàn)方法將給電阻分壓器帶來(lái)差別。該導(dǎo)線(xiàn)從COUT連至電阻分壓器,它的地回到COUT,。我們必須確保該回路不形成一個(gè)開(kāi)放區(qū)域,。開(kāi)放區(qū)域會(huì)起到接收天線(xiàn)的作用。如果我們能保證導(dǎo)線(xiàn)下的地平面沒(méi)有干擾,,那么由導(dǎo)線(xiàn)和導(dǎo)線(xiàn)下的地以及第1層和第2層之間的一段距離圍成的區(qū)域應(yīng)該也是沒(méi)有干擾的,。

  常見(jiàn)問(wèn)題總結(jié)如下:

  1、大功率晶體管的診斷

  伺服驅(qū)動(dòng)器伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)P70可用于輔助診斷晶體管故障,。當(dāng)未使用晶體管故障診斷功能時(shí),,P70顯示0000H以外的參數(shù)值,表明驅(qū)動(dòng)器有故障,,可能的原因如下:1)功率模塊A1不良,。2)電源模塊G01/G02不良。3)I/O模塊U1不良,。 象山三洋驅(qū)動(dòng)器維修均價(jià)

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與電路板維修相關(guān)的擴(kuò)展資料:

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電路板維修又叫芯片維修技術(shù)。是一種在無(wú)圖紙狀態(tài)下,,完成電路板線(xiàn)路檢測(cè),、元器件檢測(cè)、故障判斷,、維修的專(zhuān)業(yè)技術(shù),。 工業(yè)電路板維修主要包括:變頻器維修、伺服驅(qū)動(dòng)器維修,、開(kāi)關(guān)電源維修,、編碼器維修、UPS電源維修,、觸摸屏維修,、PLC維修等等。