FANUC伺服維修常見的故障有:1,、2,、5、8,、9,、01、09,、19,、20、56,、U,、L、無顯示等,; 發(fā)那科系統(tǒng)常見的故障有:5136,、5139、401,、414,、433,、434、443,、449,、460等。 可修復(fù)FANUC伺服器常見故障:無顯示,、缺相,、過流、過壓,、欠壓,、過熱、過載,、接地,、參數(shù)錯誤、有顯示無輸出,、模塊損壞等,; 伺服系統(tǒng)包括伺服驅(qū)動器和伺服電機(jī),驅(qū)動器利用精密的反饋結(jié)合高速數(shù)字信號處理器DSP,,控制IGBT產(chǎn)生精確電流輸出,,用來驅(qū)動三相永磁同步交流伺服電機(jī)達(dá)到精確調(diào)速和定位等功能。和普通電機(jī)相比,,由于交流伺服驅(qū)動器內(nèi)部有許多保護(hù)功能,,且電機(jī)無電刷和換向器,因此工作可靠,,維護(hù)和保養(yǎng)工作量也相對較小,。 為了延長伺服系統(tǒng)的工作壽命,在使用過程中需注意以下問題,。對于系統(tǒng)的使用環(huán)境,,需考慮到溫度、濕度,、粉塵,、振動及輸入電壓這五個要素。定期清理數(shù)控裝置的散熱通風(fēng)系統(tǒng),。應(yīng)經(jīng)常檢查數(shù)控裝置上各冷卻風(fēng)扇工作是否正常,。應(yīng)視車間環(huán)境狀況,每半年或一個季度檢查清掃一次,。 哪里去找驅(qū)動器維修,?海曙區(qū)三洋驅(qū)動器維修均價
① 如果是伺服Run(運(yùn)行)信號一接入并且沒有發(fā)脈沖的情況下發(fā)生:
a.檢查伺服電機(jī)動力電纜配線,檢查是否有接觸不良或電纜破損;
b.如果是帶制動器的伺服電機(jī)則務(wù)必將制動器打開;
c.速度回路增益是否設(shè)置過大;
d.速度回路的積分時間常數(shù)是否設(shè)置過小,。
② 如果伺服只是在運(yùn)行過程中發(fā)生:
a.位置回路增益是否設(shè)置過大;
b.定位完成幅值是否設(shè)置過小;
c.檢查伺服電機(jī)軸上沒有堵轉(zhuǎn),,并重新調(diào)整機(jī)械,。
4、伺服電機(jī)運(yùn)行時出現(xiàn)異常聲音或抖動現(xiàn)象,,如何處理? 杭州安川驅(qū)動器維修均價驅(qū)動器維修還有別的叫法嗎,?
伺服零點(diǎn)開關(guān)的問題
找零的方法有很多種,可根據(jù)所要求的精度及實(shí)際要求來選擇,??梢运欧姍C(jī)自身完成(有些品牌伺服電機(jī)有完整的回原點(diǎn)功能),也可通過上位機(jī)配合伺服完成,,但回原點(diǎn)的原理基本上常見的有以下幾種,。伺服電機(jī)尋找原點(diǎn)時,當(dāng)碰到原點(diǎn)開關(guān)時,,馬上減速停止,,以此點(diǎn)為原點(diǎn),?;卦c(diǎn)時直接尋找編碼器的Z相信號,當(dāng)有Z相信號時,,馬上減速停止,。這種回原方法一般只應(yīng)用在旋轉(zhuǎn)軸,且回原速度不高,,精度也不高,。
故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,,在開機(jī)后,,手動移動X軸,機(jī)床X軸工作臺不運(yùn)動,,CNC出現(xiàn)X跟隨誤差超差報警,。
分析與處理過程:由于機(jī)床其他坐標(biāo)軸工作正常,X軸驅(qū)動器無報警,,全部狀態(tài)指示燈指示無故障,,為了確定故障部位,考慮到6RA26系列直流伺服驅(qū)動器的速度/電流調(diào)節(jié)板A2相同,,維修時將X軸驅(qū)動器的A2板與Y軸驅(qū)動器的A2板進(jìn)行了對調(diào)試驗(yàn),。經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),X軸可以正常工作,,但Y軸出現(xiàn)跟隨超差報警,。 驅(qū)動器維修公司,去哪里找,?
由于6RA26交流驅(qū)動器主回路進(jìn)線直接與晶閘管相連,,因此可以確認(rèn)故障原因是由于晶閘管損壞引起的,。
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1,、V2不良(己短路),;更換同規(guī)格備件后,機(jī)床恢復(fù)正常,。
由于驅(qū)動器其他部分均無故障,,換上晶閘管模塊后,機(jī)床恢復(fù)正常工作,,分析原因可能是瞬間電壓波動或負(fù)載波動引起的偶然故障,。逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認(rèn)V1,、V2不良(己短路),;更換同規(guī)格備件后,機(jī)床恢復(fù)正常,。
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電機(jī)在一個方向上比另一個方向跑得快
故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位,。
故障原因:在不用于測試時,,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置,。
故障原因:偏差電位器位置不正確,。
處理方法:重新設(shè)定。
電機(jī)失速
故障原因:速度反饋的極性搞錯,。
處理方法:
a.如果可能,,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)
b.如使用測速機(jī),,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入,。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入,。
d.如在HALL速度模式下,,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好,。
故障原因:編碼器速度反饋時,,編碼器電源失電,。
處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流,。如使用外部電源,,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。 海曙區(qū)三洋驅(qū)動器維修均價
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