催化劑再生裝填中設(shè)備基礎(chǔ)的處理包括那些?具體包括:某些基礎(chǔ)缺陷的補(bǔ)修,重型設(shè)備基礎(chǔ)的預(yù)壓試驗(yàn)與沉陷觀測以及基礎(chǔ)表面的摻麻工作,。催化劑再生設(shè)備基礎(chǔ)的補(bǔ)修:一,、基礎(chǔ)標(biāo)高不符時(shí):基礎(chǔ)標(biāo)高超過要求用鏨子鏟低:若達(dá)不到要求可在原基礎(chǔ)上鏟麻面之后,再補(bǔ)灌一層混凝土,。二,、基礎(chǔ)中心有偏差時(shí):偏差過大借改變地腳螺栓的位置進(jìn)行補(bǔ)救。三,、地腳螺栓有偏差時(shí):1,、中心偏差,。鏨去地腳螺栓四周的混凝土,,其深度保持(8~15)d左右,,然后按一下不同情況予以不同的處理:地腳螺栓直徑在24~30mm以下,中心偏差在10mm內(nèi),,講螺栓桿部烤紅(櫻紅色,,850℃左右),再用大錘敲彎或用千斤頂頂彎:也可用螺釘鉤矯正;如果地腳螺栓直徑大于30mm,,矯正后還應(yīng)焊板加固,。2、中心距偏差,。先將地腳螺栓四周的混凝土鏨去并保持(8~15)d的深坑,,然后烤紅螺栓桿部,以大錘敲彎和用鋼板加固稱為墊彎法,,另外也可講螺栓割斷,,焊上一段槽鋼,再在槽鋼上按中心距要求焊上兩只新制的螺栓,,稱為過渡框架法,。地腳螺栓中心或中心距的偏差處理后,應(yīng)給其四周攢出的深坑補(bǔ)灌上混凝土,。另外用鋼板加固的目的是為了防止擰緊地腳螺栓時(shí)被重新拉直,。山東氯化鎂煅燒爐,氫氧化鎂煅燒爐,,氧化鎂煅燒爐,,態(tài)化煅燒爐,旋流動(dòng)態(tài)煅燒爐生產(chǎn)廠家認(rèn)準(zhǔn)東大粉體廠家。遼寧碳酸鈣煅燒爐廠家有哪些
電鍛爐的煅燒電流的大小和物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間決定煅后無煙煤的質(zhì)量,,并由加排料的量來決定,。新加進(jìn)的無煙煤電阻率較大,可以抵消煅燒過程中爐阻的下降,,使煅燒電流基本保持恒定,。適當(dāng)?shù)募优帕狭颗c煅燒二次電流的恰當(dāng)配合,是獲得質(zhì)量穩(wěn)定的煅后無煙煤和保證煅燒正常的重要條件,。工藝控制上,,主要通過調(diào)節(jié)電流和排料量(速度),來保證爐內(nèi)溫度和無煙煤的爐內(nèi)停留時(shí)間而得到合格的煅后煤,。排料量的大小視二次電流而定,,電流增大,排料量相應(yīng)增大,,反之則減少,。遼寧電石渣煅燒爐維修南京氯化鎂煅燒爐,氫氧化鎂煅燒爐,,氧化鎂煅燒爐,,態(tài)化煅燒爐,旋流動(dòng)態(tài)煅燒爐生產(chǎn)廠家認(rèn)準(zhǔn)東大粉體廠家,。
炭素煅燒爐是將炭素材料在隔絕空氣下進(jìn)行熱處理的設(shè)備。熱處理這一工序能讓炭素材料獲得更好的抗氧化和抗侵蝕能力,。炭素鍛燒用的蒸罐式煅燒爐是由4個(gè)為1組小煅燒罐組成,,蒸罐式煅燒爐是充分利用炭素材料在煅燒過程中補(bǔ)充部分爐煤氣,在火道內(nèi)燃燒,,煅燒時(shí)火道溫度1300-1380℃,。煅燒罐火道的砌用硅磚要經(jīng)受高溫作用,還要受到裝,、出炭素材料對(duì)罐壁的撞擊,,而且還要受燃燒氣體的沖刷和熔渣的嚴(yán)重侵蝕。由于使用條件的原因,,煅燒罐及火道的內(nèi)襯材料選用硅磚砌筑,。燃燒口上由于溫度較高,使用高鋁磚砌筑,,爐底部位用紅磚,、輕質(zhì)保溫磚。炭素煅燒爐用耐材的選用主要是以荷重軟化高的黏土磚,、耐高溫的硅磚,、輕質(zhì)保溫磚、耐磨澆注料為主,。
空氣量的影響煅燒實(shí)質(zhì)上是一種快速的氧化反應(yīng)過程,,要燃燒穩(wěn)定進(jìn)行,連續(xù)不斷地供給足夠的空氣,,使其中的氧與燃料接觸良好是燃燒的先決條件,,煅燒爐是在火道中進(jìn)行的。燃料在截面狹窄,,通道細(xì)長,,迂廻曲折(各層火道首尾連續(xù))的火道內(nèi)燃燒,空氣量和供給方式以及同燃料混合方式是組織燃燒的關(guān)鍵,。在煅燒過程中,,爐子空氣使用量要適度,一次給入量不要過多,,防止局部溫度過高,,燒壞爐體;也要避免因空氣給入量不定,,出現(xiàn)燃料燃燒不完全現(xiàn)象,,這樣會(huì)使火道溫度低,罐內(nèi)原料中的揮發(fā)分排出缺少熱量,形成低溫循環(huán)局面,,直接影響煅燒質(zhì)量和產(chǎn)量,。雖然煅燒爐是火道內(nèi)燃燒間接加熱罐內(nèi)原料,火道內(nèi)出現(xiàn)強(qiáng)氧化氣氛不會(huì)氧化原料,,但火道內(nèi)給入或存在大量過??諝?,而依靠調(diào)整燃料量的多少來控制溫度,,實(shí)現(xiàn)短焰燃燒的方法是不可取的,因?yàn)檫^??諝鉀]有參與燃燒,,帶入了火道內(nèi)的熱量,又增加了排煙系統(tǒng)的負(fù)荷,。經(jīng)過預(yù)熱后的空氣比冷空氣更容易與燃?xì)饣旌?,燃燒,升溫速度也較快,,只要溫度允許的情況下,,應(yīng)選預(yù)熱空氣參與燃燒,一般情況下,,順流式煅燒爐始終使用預(yù)熱空氣助燃,,而逆流式煅燒爐多采用冷空氣助燃。四川氯化鎂煅燒爐,,氫氧化鎂煅燒爐,,氧化鎂煅燒爐,態(tài)化煅燒爐,旋流動(dòng)態(tài)煅燒爐生產(chǎn)廠家認(rèn)準(zhǔn)東大粉體廠家,。
分解爐出口負(fù)壓增大①當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)量增大或是系統(tǒng)喂料量增大,,整個(gè)系統(tǒng)的風(fēng)量或阻力均有所增大,所以分解爐出口負(fù)壓也隨之增大,。②當(dāng)入末級(jí)筒水平管道風(fēng)速不夠,、管道內(nèi)襯脫落,導(dǎo)致管道內(nèi)的阻力增大,,因而負(fù)壓增大,。 出現(xiàn)此狀況時(shí)系統(tǒng)的預(yù)分解能力降低,產(chǎn)質(zhì)量均有所下降,,此時(shí)應(yīng)及時(shí)診斷原因,,采取措施降低管道阻力,恢復(fù)系統(tǒng)的預(yù)分解能力,。③當(dāng)三次風(fēng)閥開度過小時(shí),,系統(tǒng)阻力增大,相應(yīng)分解爐出口的負(fù)壓也隨之上升。④窯系統(tǒng)或分解爐系統(tǒng)某處阻力增大,,如分解爐結(jié)皮,、窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)大料球,、窯尾縮口嚴(yán)重結(jié)皮等,,都會(huì)使系統(tǒng)的阻力增大,相應(yīng)分解爐出口的負(fù)壓也隨之上升,。呼和浩特氯化鎂煅燒爐,,氫氧化鎂煅燒爐,氧化鎂煅燒爐,,態(tài)化煅燒爐,旋流動(dòng)態(tài)煅燒爐生產(chǎn)廠家認(rèn)準(zhǔn)東大粉體,。遼寧輕燒鎂煅燒爐哪種好
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罐式煅燒爐是我國開發(fā)早的煅燒設(shè)備,,占國內(nèi)炭素廠和鋁廠煅燒設(shè)備約37%,。罐式煅燒爐按照物料運(yùn)動(dòng)方向與熱量流動(dòng)方向的區(qū)別,分為順流式罐式煅燒爐和逆流式罐式煅燒爐,。做為針狀焦的煅燒設(shè)備,,罐式爐早應(yīng)用于我國一家針狀焦生產(chǎn)廠家:遼寧鞍山沿海化工廠,,當(dāng)時(shí)選擇的爐型為24罐8層火道,,共兩臺(tái),于1994年投入生產(chǎn),,罐式爐火道溫度為1380~1400℃,,針狀焦在爐內(nèi)停留時(shí)間大于24小時(shí)。煅后焦的真密度≥2129g/cm3,。2010年石家莊德利化工有限公司新建了一套24罐10層火道順流式罐式爐來煅燒該公司生產(chǎn)的煤系針狀焦,,該爐設(shè)計(jì)方案是年產(chǎn)1.5萬噸煅后煤系針狀焦,其中涉及10層火道的目的是加大煅燒帶溫度,,但是由于種種原因,,爐溫上不去,然后在煅前料撒油來增加熱源,,因溫度無法控制,,而且人工排料,生產(chǎn)一段時(shí)間個(gè)別罐體和火道局部燒壞,,個(gè)別罐體停產(chǎn),。后煅后焦真密度有一部分能達(dá)到2.139/cm3,,其他指標(biāo)不詳。遼寧碳酸鈣煅燒爐廠家有哪些